軸承知識
一起膨脹機軸承損壞事故的分析和處理
2021-04-23孫連杰
(淄博齊魯比歐西氣體有限責任公司)
摘 要:介紹齊魯比歐西KDON-45000/30000型空分設備在事故跳車時,發(fā)生的一起膨脹機軸承損壞事故。分析事故發(fā)生的原因和采取的處理措施及其效果,闡述為避免類似事故再次發(fā)生的對策。
1 膨脹機設計參數
淄博齊魯比歐西有限責任公司新建KDON-45000/30000型空分設備,于2008年10月底完成整套空分設備試車,11月初開始試運行,2009年4-5月停車檢修。自2009年5月16日檢修后開車至今,已穩(wěn)定運行三年時間。
膨脹機為引進產品,型號為ETB210MS,其設計參數見表1。
2 軸承損壞過程和現象
某年11月19日03:34,因電網晃電,導致液氧泵停車,進入高壓板翅式換熱器的冷量驟減,引起高壓板翅式換熱器溫度升高,膨脹端進口溫度升高(Z高至-80.4℃),膨脹機進口壓力升高(Z高至4.47MPa)。03:36膨脹機增壓端進口壓力2.84MPa(設計壓力2.74MPa),出口壓力4.52MPa(設計壓力4.25MPa)。03:38膨脹機轉速達到Z高值(23306r/min),但未跳車(轉速跳車值為26335r/min),隨后相關參數均下降。
03:53膨脹端徑向軸承溫度突然從57.88℃上升至197.3℃,轉速為19771r/min,膨脹機因溫度高而聯鎖停車(跳車值110℃),期間徑向軸承溫度Z高上升至206.04℃。膨脹端止推軸承溫度突然從62.03℃上升至95.97℃,轉速5879r/min。在此期間,回油油溫從43.36℃下降至42.81℃、油壓維持在289kPa,微有波動。
11月20日17:36和19:52,兩次啟動膨脹機,均因膨脹端軸振動值高而聯鎖停車(振動值分別為48.79μm和48.45μm,聯鎖跳車值48μm),只能加溫檢修膨脹機。拆檢后發(fā)現膨脹端徑向軸承磨損嚴重,止推軸承磨損稍輕一點。更換徑向軸承和止推軸承后膨脹機開車正常。
3 軸承損壞原因分析
3.1軸承與軸的間隙在低溫狀態(tài)下過小
由于對于軸承的溫度監(jiān)測只有瓦塊的溫度監(jiān)測而沒有軸承座溫度的監(jiān)測,即使是在軸承瓦塊的溫度達到允許開機溫度時,軸承座的溫度低也會造成間隙過小。在實際運行中,經過監(jiān)測發(fā)現間隙壓力比膨脹端密封氣壓力高20kPa,而設計運行條件應為密封氣壓力比間隙壓力高5090kPa。在用密封氣減壓閥輸出壓力為0.051MPa,而實際膨脹端的間隙壓力為1.55MPa(設計值為1.66MPa),不能有效地密封而隔絕來自冷端的冷量。由于密封氣壓力與間隙壓力出現負壓差,冷量傳遞至軸承座上,使整個軸承收緊、軸承間隙變小,Z終導致軸承損壞。膨脹機工藝流程如圖1所示。
在膨脹機開、停車時,轉子振動大造成迷宮密封間隙增大,膨脹端的冷量泄漏增大,造成膨脹端密封氣壓力小于間隙壓力,膨脹端的冷量泄漏,引起泄漏氣管道結霜,如果溫度低于-29℃,易使碳鋼管道低溫脆斷。如果冷量傳遞給潤滑油,引起潤滑油性能下降,流動性差和油膜形成不好,造成潤滑失效,Z終引起膨脹端軸承損壞。
3.2低溫氣體泄漏,使?jié)櫥宛ざ认陆?/p>
由于迷宮密封間隙大和密封氣壓力低,低溫氣體泄漏至軸承處,造成潤滑油黏度持續(xù)下降,當下降到極限值時,從量變到質變,軸承溫度瞬間達到206℃,軸承燒壞。
4 預防措施
(1)增設軸承座溫度測點,以解決因軸承座溫度低而使軸承間隙減小的問題。
(2)盡量避免出現膨脹機緊急跳車狀況。在正常運行過程中,膨脹機一旦發(fā)生事故跳車,應迅速關閉膨脹機增壓端和膨脹端的出、入口閥,控制室及時調整高壓板翅式換熱器的負荷,控制膨脹機進口溫度高于-120℃;打開增壓端后冷卻器導淋閥,檢查是否有水排出;同時準備加熱膨脹機。
(3)在ITCC系統(tǒng)上增加膨脹機進口壓力波動的高報警聯鎖,如果壓力波動超過0.25MPa/min,立即降低膨脹機負荷,及時調整工況,避免在喘振區(qū)滯留。
(4)為進一步提高膨脹端進口溫度的控制有效性,增加進口溫度低報警信號(-120℃)和低聯鎖跳車功能(-130℃)。如果出現進口溫度低且操作人員調整未果的情況,能夠及時強制膨脹機跳車,阻止燒瓦事故發(fā)生。將膨脹端軸承溫度高聯鎖跳車值由110℃改為90℃。
(5)膨脹機在冷啟動時,泄漏氣排放溫度必須高于0℃,如低于0℃,則進行加溫處理。嚴格監(jiān)測膨脹端溫度,保證軸承箱(不僅僅是油溫)溫度高于20℃。
(6)膨脹機導氣時嚴格按照操作規(guī)程進行,緩慢打開進口閥,使升壓速率低于0.2MPa/min。待均壓后,方能完全打?進口閥,避免出現膨脹機倒轉的現象。
(7)將間隙壓力PI64225、密封氣壓力PI64226、間隙和密封氣壓差PDCV64227的監(jiān)控點由現場引至ITCC系統(tǒng)。膨脹機在冷啟動時,檢查膨脹側密封氣壓力要大于間隙壓力,如不能滿足要求,及時調整密封氣減壓閥的輸出壓力。故障發(fā)生后,更換減壓閥解決了間隙壓力和密封氣反差的問題,并調節(jié)到設計值(5090kPa)。
5 結束語
通過對膨脹機的軸承座增設溫度測點、更換密封氣減壓閥和實施嚴格的冷態(tài)開車操作規(guī)程后,膨脹機近年來又經歷了三次類似情況下的突然跳車和冷態(tài)開車的考驗,各運行參數正常,各項指標均在設計范圍內,為生產穩(wěn)定和獲取較高的經濟效益做出了積極貢獻。
(來源:深冷技術)