引風(fēng)機軸承燒瓦原因分析及治理
2007-07-31
摘要: 為進一步減少火力發(fā)電廠燒瓦現(xiàn)象的發(fā)生,就徐塘發(fā)電廠62號引風(fēng)機試運過程中的軸瓦溫度高和燒瓦事故進行了分析,從軸承的結(jié)構(gòu)、潤滑油和冷卻方式等多個方面對軸瓦溫升原因進行了分析,提出和實施了多種改進措施。Z終通過設(shè)計和實施強制外循環(huán)冷卻裝置,改進了軸承潤滑和冷卻效果,徹底解決了軸承溫度高的缺陷,保證了設(shè)備的安全、經(jīng)濟運行。 關(guān)鍵詞: 軸承;潤滑;故障;冷卻;循環(huán) 1 引風(fēng)機試轉(zhuǎn)時軸瓦出現(xiàn)的問題 徐塘發(fā)電有限公司2×300MW擴建工程6號機組引風(fēng)機是成都電力機械廠制造的型號為AN28e6靜葉可調(diào)式軸流風(fēng)機,風(fēng)量為268.74m3/s,風(fēng)壓為4711Pa;電機是沈陽電機股份有限公司提供的型號為YKK710-8電機,電機轉(zhuǎn)速為744r/min,功率為1 800kW,電壓為6000V。電機兩端為滑動軸承結(jié)構(gòu),瓦寬為220mm,甩油環(huán)外徑為363mm,厚度為11.5mm,寬度為30mm,質(zhì)量為3060g;軸頸外徑為200mm,橢圓度偏差為0.2mm。油室兩側(cè)各有一個油位計,軸承座與下軸瓦之間有一個電加熱器,下軸瓦下面有一個測溫元件。電機軸承的冷卻方式為自然冷卻。 次試轉(zhuǎn)時,甲側(cè)引風(fēng)機電機推力端軸瓦溫度升高,定值保護停機;乙側(cè)引風(fēng)機電機膨脹端軸瓦溫度升至報警值,為了防止設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞,手動停機。檢查發(fā)現(xiàn)甲側(cè)引風(fēng)機電機推力端軸瓦有燒瓦現(xiàn)象,乙側(cè)引風(fēng)機電機膨脹端軸瓦局部有磨痕。現(xiàn)場消缺,重新安裝后,電機試運轉(zhuǎn)4h無異?,F(xiàn)象。鍋爐空氣動力場試驗時,2臺引風(fēng)機電機的軸瓦溫度穩(wěn)定在61.9℃(甲)、59.5℃(乙)后略微下降,轉(zhuǎn)動正常。 2005年4月1日,電除塵氣流分布試驗過程中除電機軸瓦溫度稍高外,其他正常。但是在氣流分布試驗快結(jié)束后,16∶ 00,62號引風(fēng)機電機側(cè)軸瓦溫度快速攀升至62.4℃時;16∶ 30,61號引風(fēng)機風(fēng)機側(cè)軸瓦溫度快速攀升至61.2℃,都有進一步上升的趨勢。為了保護設(shè)備,手動停機。2臺電機氣流分布試驗時引風(fēng)機軸瓦溫升值見表1。
4月2日~4月5日對電機軸瓦解體檢查,發(fā)現(xiàn)2臺電機端外側(cè)和風(fēng)機端外側(cè)軸瓦均有磨瓦現(xiàn)象,但內(nèi)側(cè)沒有磨瓦現(xiàn)象。同時發(fā)現(xiàn)油擋附近軸頸處油潤滑明顯不足。對瓦面作刮瓦處理試轉(zhuǎn),當(dāng)溫度達到56~60℃后,瓦溫快速攀升。前后試運轉(zhuǎn)達11次,每次情況都差不多。解瓦檢查發(fā)現(xiàn),瓦面痕跡一致。加大冷卻油量后,不再燒瓦,但溫度仍然升至62℃,并且隨著氣溫的波動而波動。整個過程中,2臺風(fēng)機軸系振動很好,Z大振動均為1絲左右。 2 原因分析 打開軸瓦對軸承進行了仔細(xì)檢查,如壓力角、間隙、橢圓度等,甲、乙側(cè)引風(fēng)機電機軸承檢查數(shù)據(jù)見表2。所有數(shù)據(jù)都符合規(guī)范和廠家技術(shù)要求,可以排除安裝不當(dāng)?shù)脑颉?
由于2臺引風(fēng)機軸系軸向、水平、垂直方向振動都很小,所以排除了軸系不對中、磁力線中心、電機基礎(chǔ)等問題。瓦面沒有被電擊的痕跡,所以也排除了軸承座絕緣不夠和轉(zhuǎn)子磁通量軸向分布不均等原因。2臺風(fēng)機為同一批產(chǎn)品,且燒瓦發(fā)生的過程和癥狀非常相似,所以初步認(rèn)定故障原因是一致的。 由這2臺引風(fēng)機電機軸瓦溫升高直至燒瓦整個過程,通過對原始記錄的數(shù)據(jù)資料進行分析,初步判斷故障是由于甩油環(huán)轉(zhuǎn)動帶上來的油量太少,在下瓦壓力角內(nèi)無法形成和保持一定厚度的油膜,導(dǎo)致軸頸與軸瓦接觸摩擦。瓦溫、油溫升高后,潤滑油的黏度下降,加劇了油膜的破壞,直至軸瓦與軸頸摩擦,溫度急劇升高。當(dāng)溫度達到某一臨界數(shù)值時,油膜承壓能力低于軸頸壓力,由此將引起惡性循環(huán),導(dǎo)致軸瓦溫度快速攀升。 加大潤滑冷卻油量后,潤滑油位高于軸瓦下瓦面,這雖然緩解了油膜的破壞,在一定程度上避免了軸與軸瓦的直接接觸,但是此時的平衡溫度達到62℃,是一種高位平衡,軸承運行風(fēng)險太大。 3 改進措施 (1) 更換潤滑油。用46號機械油代替46號透平油,目的是為了提高潤滑油的黏度,使得在甩油環(huán)轉(zhuǎn)動時可以帶上更多的油。但高溫時,機械油黏度的下降程度比透平油大。但是試驗證明,效果并不明顯。 (2) 對軸瓦進口油囊作加深處理。在出油側(cè)增加出油油囊,在瓦面開網(wǎng)狀油槽,目的是為了加大軸潤滑冷卻油的循環(huán)速度。上述措施沒有起到?jīng)Q定性作用。 (3) 對甩油環(huán)進行改進。在粗糙甩油面內(nèi)側(cè)開淺斜槽,在甩油環(huán)側(cè)面加開幾條淺油槽。該措施同時帶來了正、負(fù)兩方面的效應(yīng)。正面作用是有利于甩油環(huán)在轉(zhuǎn)動過程中儲油,使得帶油量增加。負(fù)面作用是油槽加深,出油量相對于帶油量的比重下降。 (4) 加大潤滑油量。將油位實際高度達到下瓦面以下(圖紙要求下瓦的2/3高度),這樣雖然緩解了油膜破壞,但油位太高,以致局部換熱效果變差,平衡時溫度太高,風(fēng)險加大。 (5) 在油室內(nèi)加設(shè)盤管式水冷卻裝置。該方法相對比較簡易方便。但是由于油室結(jié)構(gòu)特殊,且增加冷卻裝置將相對減少油室中的油量,如果發(fā)生冷卻水效率降低或者上層油溫升高現(xiàn)象(冷卻只能針對下層油),溫度就不能很好控制。 現(xiàn)場實施效果表明,實施上述多種措施后的效果并不明顯,以上方法不能夠從根本上解決軸瓦溫度過高的問題。 在這種情況下,只有改變潤滑冷卻方式,才能達到軸瓦降溫的目的。在對問題進行分析的基礎(chǔ)上,決定采用電機軸承外循環(huán)冷卻裝置。改進前、后軸瓦結(jié)構(gòu)圖,分別見圖1、圖2。電機用外循環(huán)潤滑系統(tǒng)見圖3。盡管增加了投資,但有效地增加了散熱量和潤滑流量。在選擇油循環(huán)的路徑上,采用進油(冷油)噴淋,油室高位油溢流回油的方案。在電機軸承外部加裝一套循環(huán)潤滑油系統(tǒng),供2臺電機4個軸瓦用。甩油環(huán)仍然保留,在每個軸承上瓦靠進油側(cè)裝1根Dg15的進油管,安裝1個Dg15的閥門,以便調(diào)節(jié)進油量的大小,0.2MPa壓力對軸頸直接噴淋。每個軸瓦約有4L/min的潤滑油流經(jīng)瓦面,充足的油量形成一定的油膜,確保摩擦面處于液體摩擦狀態(tài),并及時帶走軸承產(chǎn)生的熱量。用軸承座的預(yù)留接口做回油接口(管徑為Dg50),使油室仍然保持原有的油位高度。當(dāng)外循環(huán)裝置發(fā)生故障或斷電,導(dǎo)致短時間意外事故發(fā)生時,甩油環(huán)仍然可以向軸瓦供油。值班人員發(fā)現(xiàn)瓦溫上升快,溫度高等異常情況后,可以及時處理,采取措施以避免燒瓦事故的發(fā)生。
圖1 改進前的軸瓦結(jié)構(gòu)
圖2 改進后的軸瓦結(jié)構(gòu)
圖3 電機用外循環(huán)潤滑系統(tǒng)圖
為確認(rèn)電機軸承外循環(huán)冷卻裝置的可靠性,裝置裝好后,將6號鍋爐的一次風(fēng)機、送風(fēng)、密封風(fēng)機和引風(fēng)機全部啟動,按照設(shè)備的額定工況進行滿負(fù)荷運行,運行48h,整個過程中Z高溫度始終保持在37℃左右,說明上述方案起到了很好效果。 4 結(jié)論 引起軸瓦溫度升高的原因很多。如果是由振動引起的,可以從轉(zhuǎn)子動平衡、軸系找中心、基礎(chǔ)剛度、磁力線中心等方面處理。如果是由于傳熱等問題引起的溫度升高而導(dǎo)致燒瓦時,僅從機械和結(jié)構(gòu)上分析,往往不易尋找出根本原因,這時必須從潤滑原理上分析,尋找原因,從根本上解決軸承溫度高的問題。 我們通過加裝一套強制外循環(huán)冷卻裝置,改進了軸瓦冷卻和潤滑方式,有效地解決了軸瓦溫度高的缺陷。 5 參考文獻 [1] 施維新.汽輪發(fā)電機組振動及事故[M].北京:中國電力出版社,1999. [2] 劉維紅,于國強,袁彥偉.動調(diào)式軸流吸風(fēng)機軸承溫度高的分析與控制.潤滑與密封,2005(03):160~162.