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一次煤立磨磨輥總成溫度異常應(yīng)急處理
2021-08-06來(lái)源:《水泥雜志》2021
曹振華 陳明 劉哲 何彪
(淶水金隅冀東環(huán)??萍加邢薰荆?/p>
摘 要:煤立磨是水泥廠煤粉制備系統(tǒng)主要設(shè)備,磨輥總成是煤立磨運(yùn)行的關(guān)鍵零部件,它的運(yùn)行質(zhì)量直接影響設(shè)備運(yùn)行的可靠性,本文從一次磨輥總成溫度異常的應(yīng)急處理,分析總成溫度高的原因,探索出在不具備停機(jī)更換備件的情況下因磨輥總成油封受損造成的溫度異??赏ㄟ^(guò)在磨輥油封處加大密封風(fēng)量、保持密封風(fēng)進(jìn)磨管道全封閉等措施防止煤粉進(jìn)入。
1 設(shè)備概述
某水泥廠配套使用北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的ZGM123G-Ⅲ中速輥式煤立磨,其立磨磨輥裝置有輥架、輥軸、輥套、輥芯、軸承、油封組成,該立磨磨輥位于磨盤(pán)與壓架之間,切斜15°,由壓架360°均勻定位3個(gè)磨輥,磨輥輥架通過(guò)壓架鉸軸上的加載力傳給磨輥,實(shí)現(xiàn)對(duì)磨盤(pán)物料的研磨。
該立磨內(nèi)置一臺(tái)密封風(fēng)機(jī),額定風(fēng)量1.62kg/s,風(fēng)壓9000Pa,密封風(fēng)與入磨熱風(fēng)差壓≥2000Pa,≤1580Pa報(bào)警;該密封風(fēng)對(duì)立磨選粉機(jī)、磨輥總成、液壓拉桿等處進(jìn)行密封,其分配到磨輥位置的管路風(fēng)量占密封風(fēng)機(jī)總風(fēng)量的45%,該管路在磨內(nèi)利用選粉機(jī)下錐體固定的環(huán)形風(fēng)管通過(guò)套筒式連接方式進(jìn)入三個(gè)垂直的磨輥密封風(fēng)管,進(jìn)而進(jìn)入輥架。該管路利用輥架使得磨輥密封風(fēng)管與密封風(fēng)系統(tǒng)相連,密封風(fēng)通過(guò)輥架內(nèi)部通向磨輥油封和輥架密封環(huán)位置形成潔凈的密封風(fēng)環(huán),其作用為防止煤粉進(jìn)入而損壞油封,冷卻磨輥溫度,同時(shí)在輥架處輥軸端部裝有呼吸器,使密封風(fēng)與總成內(nèi)部油腔相連,以此消除總成內(nèi)部不同溫度和不同壓力下的不良影響,來(lái)保證油腔內(nèi)正常氣壓和運(yùn)行條件。
2 故障情況
2020年6月7日該公司煤立磨3#磨輥在運(yùn)行時(shí),磨輥溫度持續(xù)升高(Z高達(dá)108℃),停機(jī)進(jìn)磨檢查發(fā)現(xiàn)3#磨輥盤(pán)動(dòng)較費(fèi)力,拆開(kāi)磨輥絲堵,沒(méi)有潤(rùn)滑油流出,使用簡(jiǎn)單工具伸進(jìn)磨輥內(nèi)檢查,發(fā)現(xiàn)磨輥內(nèi)有油與煤粉混合形成固態(tài)油泥,中央控制室數(shù)據(jù)顯示磨輥密封位置風(fēng)量較正常情況小。順著密封風(fēng)管管路逐步檢查,發(fā)現(xiàn)1#、2#磨輥輥架垂直風(fēng)管與環(huán)形風(fēng)管法蘭連接位置脫開(kāi),導(dǎo)致環(huán)形風(fēng)管法蘭與輥架進(jìn)風(fēng)管套管脫離漏風(fēng),磨輥密封位置風(fēng)量變小,見(jiàn)圖1。
圖1 環(huán)形風(fēng)管與輥架風(fēng)管連接法蘭脫開(kāi)位置
3 磨輥總成溫度異常升高原因分析
(1)磨輥總成在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,因油封裝配不到位,導(dǎo)致油封與總成耐磨環(huán)位置磨損,油封起不到密封作用,潤(rùn)滑油從此處漏出,見(jiàn)圖2。
圖2 磨輥總成油封在密封環(huán)漏油位置
(2)密封風(fēng)進(jìn)磨管道因連接恢復(fù)不到位引起管道漏風(fēng),使得磨輥密封位置風(fēng)量降低,密封風(fēng)在漏風(fēng)位置帶著煤粉從密封管路內(nèi)輸送至油封位置進(jìn)而進(jìn)入磨輥內(nèi),使得磨輥總成內(nèi)聚集煤粉導(dǎo)致3#磨輥溫度升高。
4 應(yīng)急處理措施
(1)提前準(zhǔn)備保持窯頭窯尾煤粉倉(cāng)高料位,停機(jī)進(jìn)磨內(nèi)打開(kāi)3#磨輥總成端蓋,檢查磨輥軸承無(wú)異常,清理軸承內(nèi)煤泥,盤(pán)動(dòng)磨輥使用煤油反復(fù)清洗軸承,待無(wú)煤泥出現(xiàn)且磨輥盤(pán)動(dòng)輕松后,再使用潤(rùn)滑油徹底清洗一遍,回裝端蓋。
(2)清理風(fēng)管內(nèi)煤粉,恢復(fù)連接在輥架上的風(fēng)管法蘭,保證密封風(fēng)管管道至磨輥密封位置全封閉,無(wú)漏風(fēng)現(xiàn)象,加大密封風(fēng)進(jìn)入磨輥總成位置的風(fēng)閥開(kāi)度(由45%開(kāi)至60%),恢復(fù)磨輥密封位置風(fēng)量,保持運(yùn)行風(fēng)壓在4800~5100Pa,磨一次熱風(fēng)進(jìn)風(fēng)在磨輥位置的風(fēng)壓為1200Pa,兩者差值在2000Pa以上,保證3#磨輥總成油封處的密封風(fēng)量在正常范圍內(nèi)。
(3)并聯(lián)增加一臺(tái)密封風(fēng)機(jī)(電動(dòng)機(jī)功率18.5kW、全壓9149~9055Pa、主軸轉(zhuǎn)速2900r/min、流量3996~4901m3/h)來(lái)增加風(fēng)量,防止損壞的油封再進(jìn)煤粉,增加風(fēng)機(jī)后,磨機(jī)在運(yùn)行時(shí)密封風(fēng)機(jī)進(jìn)磨風(fēng)壓保持在5900~6200Pa,進(jìn)磨一次熱風(fēng)在磨輥位置風(fēng)壓為1200Pa,其差值遠(yuǎn)大于2000Pa。
(4)清理磨輥輥架上通入輥軸的密封風(fēng)管,保證磨輥總成內(nèi)部與密封風(fēng)管里潔凈風(fēng)相聯(lián)通,加大密封風(fēng)機(jī)風(fēng)量,提高總成的散熱、冷卻效果。
5 處理后經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)
3#磨輥總成溫度異常處理后運(yùn)行近一個(gè)月,磨輥整體溫度降低10℃以上,磨機(jī)運(yùn)行良好,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,對(duì)磨輥軸承內(nèi)潤(rùn)滑油狀況進(jìn)行檢查,潤(rùn)滑良好。沒(méi)有出現(xiàn)提前更換磨輥總成的情況,避免了因磨輥密封損壞更換磨輥總成造成長(zhǎng)時(shí)間的停機(jī)(如換磨輥總成需12個(gè)工人,兩班倒,48h完成),保證了窯的穩(wěn)定運(yùn)行,降低了維修成本,也減輕了檢修人員的工作強(qiáng)度。
6 結(jié)束語(yǔ)
造成煤立磨磨輥總成溫度異常的原因很多,需找到問(wèn)題的關(guān)鍵才能從根本上消除該現(xiàn)象的發(fā)生,通過(guò)對(duì)上述磨輥總成進(jìn)煤粉的應(yīng)急處理,筆者認(rèn)識(shí)到磨輥油封的損壞會(huì)對(duì)整個(gè)磨輥總成運(yùn)行造成不可逆的影響,磨輥密封處密封風(fēng)量、保持密封風(fēng)進(jìn)磨管道全封閉等方法來(lái)保證磨輥油封處的密封風(fēng)量在合理范圍內(nèi),防止煤粉進(jìn)入,消除磨輥總成溫度升高導(dǎo)致的停機(jī)情況,為設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。