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高爐TRT機組啟機前軸瓦異常原因分析及處理
2021-06-152020年1月7日,某鋼廠高爐TRT機組檢修更換前軸軸瓦和蜂窩密封后,TRT機組具備升速條件后啟機,19∶56開始升轉(zhuǎn)速至500r/mm進行熱機運行,此時TRT運行參數(shù)正常,定速運行到20∶20時,TRT機組前軸瓦溫度1出現(xiàn)急劇跳變至104℃,20∶43溫度恢復(fù)至49℃;因此需要分析TRT機組前軸瓦溫度異常原因,提出相應(yīng)的處理措施,解決機組前軸瓦異常問題,確保TRT機組安全穩(wěn)定運行。
1 高爐TRT機組檢修概述
1.1 高爐TRT機組簡介
圖1是高爐TRT機組結(jié)構(gòu)簡圖,透平機和發(fā)電機轉(zhuǎn)子剛性對輪連接,前軸承在前箱內(nèi),后軸承坐落在排汽缸上,3#、4#、5#都是落地式軸承箱,發(fā)電機尾部的接長短軸支承在5#穩(wěn)定軸承。TRT機組型號是MPG19.2-295.6/180,工作轉(zhuǎn)速3000r/min,額定容量18MW,進口溫度180℃,進口壓力0.29MPa,出口壓力0.011MPa。
1.2 TRT機組檢修更換軸瓦和蜂窩密封情況
1.2.1 TRT檢修內(nèi)容
高爐TRT機組前軸瓦在運行期間出現(xiàn)振動波動,因此更換為新軸瓦,后軸瓦計劃進行解體檢查調(diào)整、不做更換,蜂窩密封全部更換。
1.2.2 前、后軸瓦檢修技術(shù)要求與檢修結(jié)果
前、后軸瓦安裝技術(shù)要求與檢修結(jié)果內(nèi)容列于表1,結(jié)果符合軸瓦安裝技術(shù)要求。
1.2.3 TRT蜂窩式密封安裝情況
蜂窩密封間隙標(biāo)準(zhǔn)范圍要求:第1列到第8列進、排氣側(cè)外的間隙標(biāo)準(zhǔn)是0.25~0.35mm,第9列到第13列進、排氣側(cè)外的間隙標(biāo)準(zhǔn)是0.35~0.45mm。安裝技術(shù)措施:①確保機組轉(zhuǎn)子中心、對TRT氣封體進行更換,為不影響氣封的安裝調(diào)試,保持密封套洼窩、缸體不會再動;②先對下氣封蜂窩片及氣封體進行安裝調(diào)試,再對上氣封蜂窩片及氣封體安裝調(diào)試;③為避免因上下機殼存在間隙(0.2mm)對氣封體造成損壞,上下氣封體扣大蓋試裝。檢修通過調(diào)整蜂窩汽封背弧,調(diào)整至間隙標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)。
2 TRT啟機到額定轉(zhuǎn)速相關(guān)參數(shù)的記錄與軸瓦異常情況分析
圖2顯示1月7日19∶56開始升轉(zhuǎn)速至500r/mm后,定速運行到20∶21時,前軸承溫度1出現(xiàn)急劇跳變至104℃;20∶43溫度恢復(fù)至49℃,明顯異常,其它溫度參數(shù)無明顯異常。高爐TRT后續(xù)因啟機期間振動幅值偏高(60μm以下)及機殼溫度較低,將TRT進行盤車熱機。后于1月8日4∶20沖臨界轉(zhuǎn)速,此時前軸承振動測點2達到Z大幅值132μm,后軸承振動測點2達到Z大幅值110μm,啟機后并網(wǎng)運行,并帶滿負荷。
TRT運行至1月8日10∶00左右,圖3顯示TRT前軸承振動開始向上爬升,振動在20~70μm之間進行波動,后軸承振動相對平穩(wěn)。
圖4顯示期間前軸軸承溫度幅值達到110℃,溫度在77~90℃波動,后軸承溫度幅值相對平穩(wěn)。為了避免TRT停機影響高爐頂壓,高爐減壓閥組控制頂壓,TRT轉(zhuǎn)為恒功率運行。通過運行過程的相關(guān)分析認為前軸承存在明顯異常情況,后軸瓦參數(shù)無明顯異常。決定用便攜式應(yīng)力波系統(tǒng)對TRT進行監(jiān)測,精密診斷故障分析,現(xiàn)場采用夾持固定的方式分別在前軸瓦、后軸瓦軸承座端蓋螺栓處安裝應(yīng)力波傳感器于測點各一個,1月8日20∶30開始采集數(shù)據(jù),時間為100min。
3 高爐TRT機組應(yīng)力波測試技術(shù)分析
應(yīng)力波分析技術(shù)是通過高頻聲波傳感技術(shù)濾除振動和可聽噪聲的背景,實時測量運行設(shè)備摩擦、沖擊和動態(tài)載荷的電子信號,基于數(shù)據(jù)融合技術(shù)、時域與頻域特征提取軟件,對設(shè)備狀態(tài)進行定量分析和故障預(yù)測的技術(shù)。
3.1 前軸瓦應(yīng)力波能量趨勢圖
從1月8日21∶00至22∶48,后軸瓦的應(yīng)力波能量幅值變化不大,比較穩(wěn)定;而前軸瓦的應(yīng)力波能量的幅值波動大,且逐漸升高,表明前軸瓦的異常情況逐漸加劇,如圖5所示。
3.2 前軸瓦FFT頻譜
測試時間點21∶40,分析前軸瓦FFT頻譜,發(fā)?工頻49.44Hz及其2、3、4、5倍頻,工頻49.44Hz時幅值為0.066V,根據(jù)頻譜結(jié)構(gòu)及倍頻幅值的相對大小,認為軸與軸瓦之間存在碰摩,見圖6。
時間點22∶40,如圖7所示前軸瓦FFT頻譜中的49.44Hz軸頻及其倍頻幅值為0.29V,幅值增加了0.29V/0.066V(4.39倍),表明軸與前軸瓦之間碰摩較為嚴(yán)重。
3.3 直方圖
通過檢測應(yīng)力波脈沖串中每個脈沖的峰值幅度,并將其分布到對應(yīng)每一讀數(shù)的電壓刻度,單個摩擦脈沖的峰值幅值在直方圖X軸上表示,該幅值出現(xiàn)的次數(shù)在直方圖Y軸表示。正常直方圖特征顯正態(tài)分布、窄基、持續(xù)穩(wěn)定運行的特征;前軸瓦直方圖如圖8所示,直方圖特征顯偏態(tài)、寬基分布、不穩(wěn)定運行的特征,表明較多的隨機高振幅摩擦、沖擊事件發(fā)生,表明前瓦部位存在潤滑不良或潤滑油污染問題,并且未形成有效的油膜。
4 前軸瓦故障的診斷和處理措施
4.1 前軸瓦故障的診斷
采用應(yīng)力波分析技術(shù)中的能量趨勢圖、應(yīng)力波頻譜和應(yīng)力波振幅直方圖三種分析工具對TRT前軸承及后軸承進行運行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)前軸承油膜潤滑較差,且TRT前軸承溫度幅值進一步升高,達到100℃左右。三種數(shù)據(jù)分析工具同時表明隨著時間推移,前軸與軸瓦之間的碰摩逐漸加劇,導(dǎo)致嚴(yán)重潤滑不良。
4.2 前軸瓦異常的處理措施
更換前軸瓦的準(zhǔn)備工作完成后,立即將該設(shè)備停機,對TRT前軸承箱蓋進行開蓋翻瓦檢查,開箱后發(fā)現(xiàn)軸瓦巴氏合金出現(xiàn)整體碎裂脫落,造成TRT運行期間,前軸承軸溫及軸振頻繁波動。如圖9所示,四塊前軸瓦嚴(yán)重磨損,脫落的軸瓦巴氏合金顆粒引起潤滑油嚴(yán)重污染。在整體更換機組前軸瓦之后啟機運行,此時TRT前后軸瓦溫度和振動正常;因為前軸瓦故障處理及時,所以避免了更嚴(yán)重的抱軸事故發(fā)生。
4.3 前軸承損壞的原因分析
檢查現(xiàn)場安裝數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);圖2顯示TRT在升轉(zhuǎn)速至500r/mm定速運行,到1月7日20∶21時,前軸承溫度測點1出現(xiàn)急劇跳變至104℃,20∶43溫度恢復(fù)至49℃,明顯異常。從圖9顯示現(xiàn)場軸瓦損壞的情況來看,軸瓦均是整體脫落,無燒損痕跡;軸瓦備件存在質(zhì)量問題(巴氏合金與瓦基有脫胎現(xiàn)象),在此期間,瓦面合金開始出現(xiàn)逐步脫落現(xiàn)象,這是此次軸瓦損壞的主要原因。
5 結(jié)語
高爐TRT機組有質(zhì)量問題的軸瓦備件安裝上線是前軸瓦異常情況出現(xiàn)的主要原因;因此需要編制離線軸瓦質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn),要求新瓦上線前必須完成相關(guān)軸瓦質(zhì)量檢測工作;對高爐TRT機組啟機運行的參數(shù)分析能確認軸瓦異常情況出現(xiàn)的大致部位是前軸瓦位置;本案例應(yīng)力波分析技術(shù)中的能量趨勢圖、應(yīng)力波頻譜和應(yīng)力波振幅直方圖三種分析工具,在診斷高爐TRT機組軸瓦故障上是非常有效的。
摘自:《金屬材料與冶金工程》