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三分離選粉機(jī)下軸承發(fā)熱問(wèn)題的處理
2021-04-19蔣國(guó)平 頡志宏
(中國(guó)建材甘谷祁連山水泥有限公司)
引言
2016年,某公司將水泥粉磨改造為輥壓機(jī)半終粉磨系統(tǒng)。試生產(chǎn)過(guò)程中,三分離選粉機(jī)下軸承頻繁發(fā)熱,軸承溫度Z高達(dá)到85℃,被迫停機(jī),給生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。本文就此問(wèn)題的處理方法進(jìn)行介紹。
01 問(wèn)題說(shuō)明
物料經(jīng)循環(huán)提升機(jī)進(jìn)入V選,在循環(huán)風(fēng)機(jī)的作用下,部分物料進(jìn)入三分離選粉機(jī),選粉機(jī)下軸承正常溫度在40~70℃,當(dāng)熟料溫度在90~115℃時(shí),選粉機(jī)下軸承溫度急劇上升,Z高達(dá)到85℃。工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 工藝流程圖
02 處理措施
2.1 加裝冷卻裝置
利用選粉機(jī)內(nèi)負(fù)壓氣流,在下軸承座上加裝冷卻套。從外界吸入冷卻風(fēng),對(duì)軸承座冷卻后從預(yù)留間隙排出。該冷卻套內(nèi)殼包裹軸承座形成空腔,中間填充石棉粉隔熱,外殼及風(fēng)管涂耐磨材料,外伸吸風(fēng)管口加防護(hù)網(wǎng)避免雜物吸入。冷卻套結(jié)構(gòu)和安裝位置見(jiàn)圖2、圖3、圖4。
圖2 冷卻套結(jié)構(gòu)
圖3 冷卻套安裝位置
圖4 部分冷卻套
2.2 調(diào)整軸承潤(rùn)滑方式
選粉機(jī)軸承采用脂潤(rùn)滑,干油泵供油從上軸承到下軸承。干油泵工作壓力10MPa。原潤(rùn)滑油路見(jiàn)圖5。
圖5 原潤(rùn)滑油路
生產(chǎn)過(guò)程中,一旦干油泵出現(xiàn)故障,下軸承將存在缺油隱患。為避免缺油損壞軸承,一方面將干油泵改為氣動(dòng)加油泵(工作壓力40MPa),滿足供油壓力;另一方面將加油方式改為從下軸承到上軸承,保證在高溫環(huán)境下下軸承供油充足。
03 改進(jìn)后的效果
處理前、后選粉機(jī)下軸承溫度曲線見(jiàn)圖6、圖7。處理后,下軸承溫度比之前下降30~40℃,解決了三分離選粉機(jī)因熟料溫度高、下軸承頻繁發(fā)熱的問(wèn)題。通過(guò)實(shí)際運(yùn)行觀察:處理前、后循環(huán)風(fēng)機(jī)電流基本無(wú)變化,吸風(fēng)管口徑小(ф80mm),對(duì)系統(tǒng)用風(fēng)也不會(huì)造成任何影響。
圖6 處理前軸承溫度曲線
圖7 處理后軸承溫度曲線
來(lái)源:《新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào)》2017年第6期