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軸承知識(shí)

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【案例】帶鋼五連軋軸承滾道局部剝落

2021-09-08

王嘉華

一、問題概述

客戶反映問題的四列圓錐滾子軸承型號(hào)為EE135111DW/135155,用于1450帶鋼生產(chǎn)線,位于第五架中間輥下輥操作側(cè),軸承箱號(hào)為437#。該軸承采用油氣潤滑,上機(jī)使用4次,累計(jì)軋程2489km,問題現(xiàn)象是一列滾道、滾子局部剝落,因使用時(shí)間不長,故屬于早期剝落。

二、現(xiàn)場情況

問題軸承按照順序編號(hào)復(fù)位如圖一所示,局部剝落所在列用紅色箭頭標(biāo)出,剝落位于負(fù)荷區(qū),見圖二所示,滾子局部剝落情況見圖三,除上述情況以外,其它各列滾道及滾子未見異常。

圖一 損壞的軸承

圖二 滾道負(fù)荷區(qū)局部剝落情況

圖三 滾子局部剝落情況

三、分析與判斷

滾道早期剝落是軋機(jī)軸承Z常遇到的問題之一,也是比較棘手的問題,因?yàn)樵斐蓾L道早期剝落的原因多、涉及面廣,可能存在使用問題,也可能存在質(zhì)量問題。在現(xiàn)場能做的是盡可能多收集影響因素,明確哪些因素與滾道早期剝落直接相關(guān)。

1、通過仔細(xì)檢查對(duì)比可以看到該軸承滾道變色和磨損Z嚴(yán)重的列是剝落的這一列,判斷這一列是軸承受力Z大列,這不是四列圓錐滾子軸承正常的受力狀態(tài),可能存在軸向游隙值過大,各列徑向游隙值相互差大,裝配預(yù)留間隙過大等問題。

2、基于上述判斷,首先對(duì)軸承箱裝配進(jìn)行檢查。由于437#軸承箱已經(jīng)重新裝配完畢,故需要進(jìn)行拆箱檢查,見圖四。

圖四 重新拆箱檢查

(1)沉孔深度測量。用深度游標(biāo)卡尺測量軸承端面到軸承箱調(diào)整墊端面的尺寸。測量值為:47.5mm,見圖五。

圖五 沉孔深度測量

(2)止口高度測量。用深度游標(biāo)卡尺測量軸承端蓋止口高度尺寸,測量值為:45.2mm,見圖六。

圖六 止口高度測量

注:由于一個(gè)手拿尺子,另一個(gè)手拿手機(jī)照相,圖片操作僅示意。

3、經(jīng)過簡單計(jì)算,軸承端面與軸承箱端蓋止口之間存在2.3mm間隙量。經(jīng)過查詢軸承原始記錄,軸承的游隙配置符合工藝要求。

四列圓錐滾子軸承裝入軸承箱后可以被壓緊,依靠軸承自身軸向游隙進(jìn)行軸向調(diào)整。部分用戶習(xí)慣預(yù)留一部分間隙量,但不可過大。該軸承裝入軸承箱后,軸向竄動(dòng)量過大,使?jié)L道局部受力過大,造成滾道、滾子早期疲勞剝落。

四、結(jié)束語

四列圓錐滾子軸承裝配時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照裝配工藝要求進(jìn)行測量,根據(jù)測量結(jié)果,確定調(diào)整墊的厚度尺寸,確保軸承的正確安裝使用。

(來源:軸承技術(shù)與實(shí)戰(zhàn)案例)

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