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軸承知識

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立磨磨輥軸承故障的4個原因及預(yù)防措施

2021-08-03

磨輥是立磨中關(guān)鍵性的研磨部件,而磨輥軸承又是磨輥的核心。磨輥軸承一旦發(fā)生故障,就會對立磨的運轉(zhuǎn)性能造成直接的影響。因此,及時檢查并修復(fù)磨輥軸承故障,確保生產(chǎn)線的正常運轉(zhuǎn)非常重要。

一、磨輥的運行和損傷情況分析

1.1 磨輥的運行情況和狀態(tài)

某水泥廠水泥立磨共有兩臺,均為四輥立磨,在實際進行運行的過程中,多次出現(xiàn)軸承損傷的情況,維修工期較長,損失嚴重。曾就四輥運行進行過嘗試,想提高磨機的產(chǎn)量,并且讓磨輥軸承的損傷情況降低到Z小,但是經(jīng)過多次的嘗試,Z終都是磨機振動過大。因此只能采取兩輥運行。

2016年10月在設(shè)備投入運行之后,因為缺乏豐富的經(jīng)驗,并未充分的認識和了解輥子軸承的損傷情況,長時間實施兩輥對角進行運行,而將兩輥留為備用。

1.2 磨輥的損傷情況

2017年8月份,因為磨輥的端頭螺栓部位發(fā)生斷裂的情況,繼而造成磨輥從整體的部位往外脫出將近305mm。詳情見磨輥的結(jié)構(gòu)圖,如圖1所示。

圖1 磨輥結(jié)構(gòu)

拆下之后,對軸承進行處理和檢查的過程中發(fā)現(xiàn),在軸承的內(nèi)圈滾道上,有明顯的規(guī)律性壓痕痕跡,后來在對輥子從密封處更換的時候,發(fā)現(xiàn)軸承均有此種情況的存在。有兩盤軸承裝于輥子里面。

將軸承打開之后進行檢查的過程中,發(fā)現(xiàn)在軸承的內(nèi)圈滾道面上面,圓柱輥也有壓痕存在的情況,而且均具有一定的規(guī)律性,大部分上每個壓痕都有一個滾珠相對應(yīng)。而壓痕和磨損的情況,在雙列圓錐軸承的滾珠和滾道面上。

二、磨輥軸承故障的特點分析

之前水泥磨輥使用期間,出現(xiàn)有節(jié)奏感的“突、突”聲,隨著磨輥不斷加壓,這種聲音就會隨之升高,同時磨機的振動情況也會顯著的增大;但如果是在空載輔傳開機時,沒有這種聲音。

對磨輥先后進行多次盤動,發(fā)現(xiàn)其靈活性較高,未出現(xiàn)卡滯的情況,同時也對搖臂軸承等分別進行了檢查,但是此種情況均沒有發(fā)現(xiàn)。

三、軸承損傷的原因分析

,因為長時間采取兩輥對角的方式進行運行,兩輥作為備用,因此導(dǎo)致兩個備用的輥子在磨機里面,長時間的傾斜懸掛(主要是將兩個油缸作為支撐)。

而在支撐的過程中,油缸所起到的作用主要是柔性,因此在磨機的振動下,它可以進行有限的浮動,但是長時間的振動,就會在軸承上有沖擊壓痕的情況存在。

第二,對于物料、水分等,水泥立磨有著非常高的要求,不管任何一項的影響,都會讓磨機在運行的過程中出現(xiàn)振動的情況發(fā)生,而對于磨輥等設(shè)備而言,長時間的振動則會對其產(chǎn)生不良的影響。

第三,在支撐定位上,全部采用的是4條M42的螺栓來對磨輥軸承和輥皮進行固定,此螺栓有著8.8級的強度,在剛開始進行使用的過程中,經(jīng)常會有斷裂的情況發(fā)生,導(dǎo)致輥子發(fā)生脫落等情況。后來改螺栓的強度為10.9級,此種故障的情況未再出現(xiàn)。

第四,軸承的使用壽命,也會受到軸承油封損壞等方面的影響,在進行使用期間,經(jīng)常會有油封漏油的情況出現(xiàn),在密控風(fēng)機當(dāng)中并沒有將壓差變送器安裝到其中,中控對于風(fēng)壓的大小根本無法觀察,風(fēng)壓如果出現(xiàn)不足的情況,就會出現(xiàn)油封吸入水泥顆粒的情況,對油封的唇口造成破壞,從而造成雜物等的進入,對軸承的使用產(chǎn)生影響。

四、針對性的預(yù)防措施探討

,針對現(xiàn)階段四輥存在不可以全部運行的情況,制定了嚴格的每周輥輪流使用制度。這樣可以對軸承的損傷情況降低到Z小。

第二,每月檢查一次輥子的軸承壓板螺栓,避免有斷裂的情況發(fā)生。與此同時,檢查軸承內(nèi)部潤滑油中的雜質(zhì),及時了解軸承所使用的情況。

第三,控制密閉風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓,在風(fēng)管上安裝壓力變送器,實現(xiàn)將風(fēng)量風(fēng)壓數(shù)值往中控傳送的目的。同時還需要對油封的使用情況進行定期的檢查。

第四,降低磨機的振動,對物料粒度和水分的情況進行切實的控制,同時對磨機的操作參數(shù)進行優(yōu)化。

五、軸承的修復(fù)措施

如果更換兩盤鐵姆肯的軸承,費用一共需要20萬左右,而且需要將近10萬元的維修費用,Z重要的是需要返廠進行維修。Z終參考有關(guān)資料,經(jīng)過測量軸承外圈等主要的參數(shù),制定了如下修復(fù)軸承的方案。

5.1 圓錐滾子軸承的修復(fù)措施

在修復(fù)圓錐滾子軸承的過程中,采取車磨的方式,只對外圈滾道面上面的壓痕進行處理。因為軸承外圈差不多有0.2mm的壓痕,滾道面的硬度在里氏9.6,而對于此軸承的使用要求是完全可以進行滿足的,并且磨下去外圈0.23mm,并將壓痕除去。

經(jīng)過計算之后,磨掉軸承中間的隔圈2.8mm。配磨測量需要較高的裝配,確保在游隙中,裝配軸可以小于0.04mm。對軸承的運行進行檢測,確??梢苑蠘藴实姆秶?,然后完成組裝。

5.2 圓柱滾子軸承的修復(fù)措施

因為軸承內(nèi)組件并未受到太大的損傷,僅僅只有內(nèi)圈滾道面上面存在壓痕的情況。對游隙進行測量的過程中,發(fā)現(xiàn)其范圍在0.35mm左右,同時在實施測量完成之后將壓痕磨去0.20mm左右,并且確保在0.60mm范圍內(nèi)對修復(fù)后的游隙進行控制,基本上可以和使用要求相符合。

實施上述的修復(fù)方案,將兩套圓錐滾子軸承的外圈拆卸下來,經(jīng)過測量和對比之后,選擇受損并不是非常嚴重的外圈實施更換。然后返廠對圓錐和圓柱滾子軸承進行修復(fù)處理。經(jīng)過一周各種工序處理之后,和各項技術(shù)要求指標達到了一致。

在裝配軸承和磨輥期間,對軸承的軸向游隙經(jīng)過實際測量之后為0.01mm,根據(jù)零游隙的理念,在進行計算的過程中,也控制游隙在較小的范圍內(nèi)。再加上在實際進行運行的過程中,磨輥的環(huán)境達到了100℃左右,因此小游隙不會導(dǎo)致軸承出現(xiàn)抱死的情況,相反,對于軸承的運行是非常有幫助的。

經(jīng)過在現(xiàn)場進行實際運行之后,磨輥的各項指標均符合要求,而且已經(jīng)消除了那種突突聲,本次一共花費了2萬多元,節(jié)省了很大的一筆維修成本費用。

(來源:中國設(shè)備工程)

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