軸承知識(shí)
門(mén)座式起重機(jī)行走臺(tái)車(chē)連接方式的改進(jìn)
2021-07-16張宏 汪洋 張鵬 趙盼飛
(日照港股份二公司門(mén)機(jī)隊(duì))
門(mén)座式起重機(jī)工作性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、通用性強(qiáng),是港口、碼頭使用數(shù)量多且Z為重要的電動(dòng)裝卸機(jī)械。我公司現(xiàn)有12臺(tái)南京MQ4037型40t門(mén)座式起重機(jī),主要負(fù)責(zé)礦石等散裝貨物的裝卸作業(yè),其生產(chǎn)任務(wù)量較大、利用率較高。
1.行走裝置結(jié)構(gòu)
MQ4037型40t門(mén)座式起重機(jī)底部共設(shè)有4組行走裝置,每組行走裝置的大平衡梁7下部與2個(gè)小平衡梁5連接,每個(gè)小平衡梁5兩端通過(guò)行走臺(tái)車(chē)立軸6與2組行走臺(tái)車(chē)的臺(tái)車(chē)架4連接,每個(gè)臺(tái)車(chē)架安裝2組行走輪。該起重機(jī)共有16個(gè)行走臺(tái)車(chē),承擔(dān)著該起重機(jī)和貨物垂直、水平方向的負(fù)荷,行走裝置結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2.存在問(wèn)題
2012年以來(lái),我公司MQ4037型40t門(mén)座式起重機(jī)多次發(fā)生行走臺(tái)車(chē)立軸座斷裂故障,斷裂部位如圖2所示。發(fā)生立軸座斷裂故障,影響起重機(jī)正常運(yùn)行和安全生產(chǎn),甚至?xí)斐蓹C(jī)毀人亡的嚴(yán)重后果。行走臺(tái)車(chē)立軸座斷裂后,需1~2周時(shí)間進(jìn)行維修,消耗大量人力物力,對(duì)港口生產(chǎn)造成較大影響。
3.改進(jìn)方案
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,我們決定對(duì)臺(tái)車(chē)架上部與小平衡梁的連接方式進(jìn)行改進(jìn),主要方法是將其立軸式連接改為螺栓固定式連接,具體改進(jìn)方案如下所述。
(1)準(zhǔn)備工作
找準(zhǔn)臺(tái)車(chē)架與小平衡梁連接處的位置關(guān)系并做好標(biāo)記。在小平衡梁下側(cè)中部設(shè)置頂升工裝,用于擺放100t千斤頂(見(jiàn)圖1),以便將小平衡梁頂起和拆卸行走臺(tái)車(chē)。
(2)拆解相關(guān)零部件
拆除臺(tái)車(chē)架與小平衡梁連接處的螺栓,使用千斤頂將小平衡梁適度頂起,使行走輪釋放壓力,拆除橫軸,移出行走臺(tái)車(chē),拆除斷裂的立軸及摩擦片。使用碳弧氣刨割除小平衡梁底板上的承重板,并將原承重板連接位置處表面打磨光滑。小平衡梁承重板位置如圖3所示。
(3)制作和安裝連接件
新的連接件由上、下連接板和蓋板組成。上、下連接板采用10條M27×75連接螺栓(GB5783-86,8.8級(jí))進(jìn)行固定,其中上連接板制作10個(gè)M27螺孔,下連接板制作10個(gè)直徑為30mm的通孔,螺孔與通孔相對(duì)應(yīng)。
將新制作的支座(上、下連接板)擺放到位,并按照之前做好的標(biāo)記進(jìn)行位置調(diào)整。待新的上、下連接板擺放完成,使用連接螺栓將上、下連接板緊固在一起。(4)組裝行走臺(tái)車(chē)將行走臺(tái)車(chē)按照原先位置調(diào)整定位,再將千斤頂卸壓,將小平衡梁壓在行走臺(tái)車(chē)上,此時(shí)小平衡梁與上連接板接合,臺(tái)車(chē)架與下連接板接合,如圖4所示。
將上連接板與小平衡梁焊接在一起,將下連接板與臺(tái)車(chē)架焊接在一起。上連接板完成焊接后,使用尺寸適合的蓋板將其上表面的螺栓孔進(jìn)行遮蓋,并將蓋板四周焊接牢固,以防止雨水腐蝕。焊后須對(duì)焊縫進(jìn)行無(wú)損MT檢查,角焊縫全部目檢。拆除頂升工裝,去掉千斤頂,打磨、清理、補(bǔ)漆后即完成安裝。
4.改進(jìn)效果
按照上述方案對(duì)MQ4037型40t門(mén)座式起重機(jī)行走臺(tái)車(chē)連接方式改進(jìn),經(jīng)過(guò)1年多使用,臺(tái)車(chē)架與小平衡梁接合部位再未出現(xiàn)斷裂故障,保證了門(mén)座式起重機(jī)的正常使用和安全生產(chǎn),取得預(yù)期效果。臺(tái)車(chē)架與小平衡梁采用多顆螺栓固定,可方便維修人員進(jìn)行檢修。
來(lái)源:《工程機(jī)械與維修》2017年第7期