軸承知識
銷軸套管用鋼40CrB的開發(fā)實踐
2021-06-30王明元1 張小華1 潘宇1 李旭友1 劉坤2
(1.鋼鐵研究總院華東分院,江蘇 淮安 222001;2.東方潤安集團有限公司,江蘇 常州 213151)
摘 要:介紹了對銷軸套管用鋼40CrB的性能要求、開發(fā)方案及生產(chǎn)工藝,并對產(chǎn)品實際性能進行了分析。
關(guān)鍵詞:套管用鋼;窄淬透性;40CrB
1 引言
本次開發(fā)的40CrB主要用于工程機械用鋼圖1,其要求是純凈度高、硬度均勻、淬透性窄。東方潤安集團有限公司根據(jù)客戶的要求,制定方案進行了試驗,成功開發(fā)出了銷軸套管用鋼圖2。
2 材料技術(shù)要求
2.1 鋼的化學(xué)成分及允許偏差
2.1.1化學(xué)成分(熔煉)
表1 熔煉化學(xué)成分/%
1.1.2 化學(xué)成分允許偏差
鋼材(或坯)的化學(xué)成分允許偏差應(yīng)符合GB/T222的規(guī)定。
2.2 低倍組織
表2 低倍組織合格級別
2.3 非金屬夾雜物
表3 非金屬夾雜物合格級別
2.4奧氏體晶粒度不小于6級
2.5 末端淬透性
表4 末端淬透性/HRC
3 開發(fā)方案
3.1 生產(chǎn)工藝路線
由于本鋼種對鋼水純凈度及淬透性要求較高,因此采用的工藝路線:原料(優(yōu)質(zhì)鐵水) BOF LF CCM CR 入坑緩冷 檢查、出廠
3.2 化學(xué)成分設(shè)計
表5 內(nèi)控熔煉化學(xué)成分/%
4 生產(chǎn)過程
4.1 BOF
由于轉(zhuǎn)爐初煉鋼水中碳氧積近似于一個常數(shù),對轉(zhuǎn)爐終點碳與鋼水氧含量測量,平均后如圖3所示。
為了保證鋼中夾雜物的含量符合客戶要求,初煉鋼水中原始[O]含量越低越好;同時由于成本因素,初煉鋼水[C]實際控制范圍0.08%~0.20%。
為了保證轉(zhuǎn)爐出鋼時的脫氧效果,控制成本,出鋼后[Al] ≥0.008%;脫氧劑鋁塊加入量如表6所示。
表6 出鋼加入鋁塊
注:根據(jù)后吹情況,鋁塊加入量適當(dāng)增加。
經(jīng)過轉(zhuǎn)爐現(xiàn)場調(diào)節(jié)脫氧劑的加入量,[Al] ≥0.008%達到95%以上;轉(zhuǎn)爐出完鋼后,鋼中[O] <0.0060%;為精煉創(chuàng)造了良好冶煉條件。
4.2 LF
為了保證鋼水的低氧含量,采用高堿度渣操作;為了保證鋼水純凈度,需要爐渣有好的流動性,將渣中的Al2O3含量控制范圍25%~35%。
精煉爐的終渣化學(xué)成分和指標(biāo)見表7。
表7 精煉爐渣化學(xué)指標(biāo)
表8 爐渣物理指標(biāo)
通過控制爐渣成分,保證了爐渣的流動性和堿度;保證白渣精煉20min以上,充分擴散脫氧,LF?煉結(jié)束后鋼中活性[O]:0.0006%~0.0012%。
4.3 CCM
采用低過熱度澆注和低拉速(過熱度20℃~30℃,拉速1.3m/min),保證鋼的內(nèi)部質(zhì)量;采用合適的結(jié)晶器電磁攪拌電流和頻率,減少偏析;使用專用的高堿度覆蓋劑和結(jié)晶器保護渣,提高鋼水的純凈度;采用普銳特公司的動態(tài)輕壓下技術(shù)圖4,壓下量達到8mm,保證鑄坯低倍質(zhì)量。
4.4 CR
軋鋼時鋼坯加熱一段溫度≤850℃,加熱二段溫度1070~1170℃,均熱段溫度為1150~1200℃,開軋溫度為1050-1080℃,終軋溫度為950-980℃;優(yōu)化加熱時間,減小碳偏析。
5 鋼材檢驗分析
5.1 化學(xué)成分
為了控制窄淬透帶,采用窄成分控制方案,縮小淬透性影響比較大的C、Mn、Cr等元素控制范圍;減輕了爐與爐之間化學(xué)成分的差異,保證在一定調(diào)質(zhì)溫度范圍的連續(xù)性生產(chǎn)以及力學(xué)性能均勻;
表9 實際化學(xué)成分成分控制范圍/%
5.2鋼材低倍組織
通過低過熱度澆注、結(jié)晶器電磁攪拌以及動態(tài)輕壓下,降低了連鑄坯的偏析和縮孔等缺陷級別;軋鋼的軋制比達到10以上,鋼材的實際低倍組織評級結(jié)果見表10。
表10 鋼材的低倍組織評級
5.3非金屬夾雜物
鋼材的實際非金屬夾雜物控制級別見表11。
表11 鋼材的非金屬夾雜物評級
由于到LF爐,鋼水氧含量較低,鋼包爐渣流動性好,擴散脫氧充分,精煉時間較長,夾雜物有充分的時間上浮及大的壓縮比,總體實物夾雜物級別比較低。
5.4晶粒度
鋼材的奧氏體晶粒度6~7級。
5.5 淬透性值
試樣熱處理工藝,正火溫度(870±10)℃,端淬溫度(845±5)℃;淬透性值滿足窄淬透帶要求。
表12 實際的淬透性值
6 結(jié)論
(1)東方潤安集團有限公司采用轉(zhuǎn)爐長流程工藝,通過控制頂渣設(shè)計,連鑄采用動態(tài)輕壓下技術(shù)等措施,Z終成功開發(fā)出了高純凈度、組織均勻的鏈條套管用圓鋼,其各項性能指標(biāo)滿足了用戶對材料要求。
(2)通過開發(fā)研究,調(diào)整合適的工藝參數(shù),為批量化生產(chǎn)銷軸套管用鋼打下了堅實的基礎(chǔ)。
(來源:2019煉鋼生產(chǎn)新工藝新技術(shù)新產(chǎn)品研討會論文集)