軸承知識
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韶關(guān)發(fā)電廠#10機軸承振動原因分析及處理(表)
2007-09-20表1 #1軸承04年3月28日測量值 表2 #2軸承04年3月29日測量值
為保證測量準確,將#1、#2瓦下瓦均翻出與上瓦拼合測量垂直和水平間隙,所得值與壓鉛絲和塞尺測得的頂隙、側(cè)隙吻合。上述數(shù)據(jù)中,#2瓦頂隙偏大,左側(cè)隙偏小,其余數(shù)據(jù)基本正常。 各瓦烏金瓦面磨損狀況: 對#1瓦,上瓦完全無磨痕;下瓦在垂直正下方瓦面有較輕微磨損,張角約45°。 對#2瓦,上瓦完全無磨痕;下瓦有較嚴重磨損,垂直下方的大量烏金順轉(zhuǎn)向向左方轉(zhuǎn)移,在軸瓦的左側(cè)間隙中堆積,堆積層Z厚處約0.30mm,由于軸頸的旋轉(zhuǎn),形成了與軸頸嚴格吻合的圓筒型連續(xù)烏金瓦面。這個新形成的瓦面寬度約為#2瓦整個烏金面寬度的2/3強,它完全改變了原有的橢圓型瓦面型線。 按穩(wěn)定性的優(yōu)劣,各種類型軸承的排列順序依次為: 可傾瓦、多油葉瓦、橢圓瓦、三油楔瓦、圓筒瓦。 圓筒瓦的穩(wěn)定性為Z劣,橢圓瓦的穩(wěn)定性較好,但比可傾瓦差。 從#2瓦下瓦烏金的磨損遷移狀況看,#2瓦已經(jīng)由原來的橢圓瓦變成了圓筒瓦,使得穩(wěn)定性降低。 聯(lián)系到#10機組運行情況,之所以發(fā)生這種變化有兩個可能的原因:一是因為#2瓦軸封漏氣嚴重,使得#2瓦標高受溫度影響上抬,負荷過重造成瓦面磨損;二是因為油中帶水,油粘度降低,潤滑性能變差,油膜減薄,造成瓦面磨損。 運行中#2瓦瓦溫Z高,說明這個瓦相對鄰瓦負荷重。 瓦面烏金的變化有個時間效應(yīng),因而,#10機組剛投運時穩(wěn)定性沒有問題,只是在運行到今天才出現(xiàn)。同時,失穩(wěn)的發(fā)生也是有一個從量變到質(zhì)變的過程,瓦面的形狀逐漸變化到一定的臨界程度,才會發(fā)生明顯故障。在這之前做汽門活動試驗時出現(xiàn)的大振動實際上已經(jīng)是本次故障的前兆。 發(fā)生失穩(wěn)時整個軸段做低頻渦動,支撐這個軸段的兩個軸承都會有所表現(xiàn),時間上是同時出現(xiàn)大振動,難于以此判斷是那個軸承的問題。#10機組雖然保護動作是#1軸振,但同時#2瓦振也增大,起因在#2瓦是完全可能的。 上述分析僅是建立在DCS記錄和軸瓦檢查結(jié)果上,由于缺少詳細的振動測試數(shù)據(jù),所得結(jié)論尚有待于啟機后再核實。 廣義上考慮,當然還不能完全排除碰磨和汽流激振的可能。既便是碰磨,當前也還缺少揭高缸的足夠理由;如果是汽流激振,目前Z可行的處理方法也是提高軸承的穩(wěn)定性以抑制汽流激振力。因此,將提高#1、#2瓦的穩(wěn)定性作為本次處理的方向應(yīng)該是正確的。 3、 處理方案 根據(jù)上述分析,本次處理的方向是針對提高高中壓轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性,結(jié)合軸瓦檢查結(jié)果,決定采取下列措施: (1)修刮#2瓦下瓦,上瓦中分面磨削,要求處理后的頂隙、側(cè)隙在標準值之內(nèi); (2)上抬#1瓦0.05~0.08mm,單側(cè)墊塊下加墊0.03~0.05mm;此項的目的是增大#1瓦比壓,提高穩(wěn)定性,同時可以降低#2瓦負荷; (3)#2瓦標高不做調(diào)整;中低壓對輪不解; (4)#3瓦側(cè)隙偏小不做處理。 4、 處理后的振動測試和分析 (1)升速過程振動 #10機組經(jīng)上述處理后于4月4日19:35沖轉(zhuǎn),1250rpm和2000rpm兩次暖機,23:30到3000rpm。在升速過程、過臨界、到定速,各軸承瓦振、軸振正常。 (2)定速及帶負荷振動 3000rpm及升負荷各測點振動如下表3所示。
表3 #10機組升負荷時歌測點振動情況
(3)閥切換的振動情況 4月6日11:09負荷280MW,開始單閥切順序閥,11:20切換完成,升負荷。切換過程1X的振動變化如圖1所示。在切換過程中,1X振動基本沒有變化;1Y有波動,但Z終呈下降趨勢。 (4)汽門活動試驗的振動情況 4月6日,進行了汽門活動試驗,首先做組,關(guān)閉#2、#3高調(diào)門,開啟#1、#4高調(diào)門,各測點振動正常。然后進行第二組試驗,關(guān)閉#1、#4高調(diào)門,開啟#2、#3高調(diào)門,開啟過程,1X、1Y振動突增,試驗兩次,均中途中止,為避免發(fā)生跳機,決定不再進行。 各測點振動正常。將單閥切換為順序閥,切換過程1X的振動變化如圖2所示。記錄數(shù)據(jù)表明如下特征: (1)隨#2、#3調(diào)門從25%開啟,#1瓦兩個方向軸振上升,增大的成分是一倍頻; (2)#2、#3調(diào)門開啟到約40%,#1瓦兩個方向軸振突增,增大的成分是半頻25Hz; (3)立即關(guān)小#2、#3調(diào)門,開大#1、#4調(diào)門,#1瓦軸振迅速減小; (4)上述#1瓦軸振增大和突增過程,#1瓦兩個軸振探頭的間隙電壓發(fā)生規(guī)律性變化,#1軸頸向左方偏下移動。 這些特征表明,進行第二組試驗時,#2、3調(diào)門進汽而#1、4調(diào)門不進汽,汽流作用使#1軸頸發(fā)生位移,移向#1軸承油膜不穩(wěn)定區(qū)域,激發(fā)起油膜半速渦動,造成突發(fā)性振動。圖3為第二組第二次試驗時1X頻譜圖。 6、 處理意見和建議 本次對#10機組的振動處理,解決了滿負荷順序閥運行#1軸振突發(fā)性振動的故障,其間對軸承的處理方向和實施措施是正確的。但由于當時缺少跳機時和早先做汽門活動試驗的詳細振動數(shù)據(jù),故本次對#1瓦的處理力度略顯不足。 對于該機組今后的運行,有下列建議: (1)冷油器出口油溫控制在41~43℃; (2)暫時不安排進行第二組調(diào)門活動試驗(關(guān)閉#1、#4高調(diào)門,開啟#2、#3高調(diào)門); (3)加強#1瓦軸振監(jiān)測; (4)盡量保持穩(wěn)定負荷運行,避免出現(xiàn)大負荷波動。 7、對#1、2軸承進行改造 2005年3月,#10機組小修,對#1、2軸承進行改造,將#1、2軸承改為可傾瓦軸承。揭高中壓缸,檢查、調(diào)整高中壓缸通流間隙和軸封間隙,重新調(diào)整中低對輪高差、張口等與高中壓轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性有關(guān)的參數(shù)。 #10機組小修后開機,從沖轉(zhuǎn)到定速、并網(wǎng)、做超速實驗,各軸承振動情況良好,帶滿300MW負荷后,各軸承的振動和瓦溫如表4所示。
表4 300MW負荷下各軸承的振動和瓦溫
2005年4月22日進行汽門活動試驗,左右兩組順利完成,其間#1、#2瓦各測點振動變化微小,沒有出現(xiàn)低頻振動。這表明本次更換軸承消除軸系失穩(wěn)取得了完全的成功,徹底解決了半速渦動的問題。