軸承知識
水泥磨磨頭密封漏料改造
2022-12-10鄭林
(廣東春潭水泥有限公司)
某公司雙閉路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)由160-140輥壓機帶V型選粉機和Φ4.2m×13m磨機帶0-Sepa選粉機組成,設計產(chǎn)量180t/h。自投產(chǎn)以來,磨機磨頭密封漏料問題較嚴重。雖借鑒其它公司成功經(jīng)驗進行類似磨頭下料溜子加長和加裝螺旋葉片改造,但都未得到徹底解決。磨頭漏料既影響磨房環(huán)境衛(wèi)生,增加崗位人員勞動強度,又影響磨機產(chǎn)量,增加能耗。當物料流動性變差時,磨頭漏料特別嚴重,不得不采取減產(chǎn)甚至止料,待物料流通后重新喂料。為此,該公司組織技術力量針對實際情況進行技改,徹底解決了漏料問題。
一、進料裝置結構及漏料原因分析
磨機磨頭進料裝置技改前的結構見圖1。
圖1 技改前的結構
因磨機下料口至磨機前襯板位置存在300mm間距,此處為積料部位,流動性不暢的物料在此處堆積,隨筒體旋轉進入通風管和磨機倒錐之間。
磨機通風管與磨機倒錐部位無密封且磨機端Z小間隙將30mm,漏料部位間隙15mm,物料進入后無法重返磨機直接漏出。
二、技改方案與實施措施
2.1 磨機磨頭進料裝置的改造
對漏料原因進行系統(tǒng)分析后,決定采取送與堵的方案進行處理。技改后的結構見圖2。
圖2 技改后的結構
在積料部位加裝螺旋葉片,將堆積的物料及時送入磨內(nèi),防止積料。
2.2 密封裝置改造方案選擇
方案1,在磨機外側加裝密封固定在風管上。由于磨機在開機時溫度升高筒體膨脹,而磨機膨脹的自由端剛好在磨頭,所以加裝密封裝置時如果按此方案實施將限制磨機膨脹,并且當磨機膨脹量變化時起不到密封效果,所以此方案行不通。
方案2,同樣在磨機外側加裝密封固定在磨機倒錐上,但風管與磨機并不同心,當磨機旋轉時會造成有的部位密封很好,有的部位密封不好,同樣造成漏料,此方案同樣行不通。
方案3,在磨機內(nèi)側加裝密封,如圖2所示。首先根據(jù)風管與磨機倒錐間間隙Z小為30mm,完全可以用一根直徑20mm的圓鋼制作一個圓固定在磨機倒錐上,因為風管是直的并不影響磨機膨脹,圓鋼固定好后在風管上加裝一個采用羊毛氈密封的密封裝置,這樣既起到了密封效果,又與圓鋼之間形成一個迷宮,物料被徹底地堵住而不會泄漏。
三、改造效果
改造后,水泥磨磨頭密封漏料的問題得到了根除,徹底解決了因磨頭密封漏料減產(chǎn)甚至止料現(xiàn)象,改善了磨房生產(chǎn)環(huán)境,增強了操作員對磨機操作控制的主動性,使得磨機控制更加平穩(wěn),大幅度提高了磨機臺時產(chǎn)量以及有效運轉率,水泥質量的控制也更加穩(wěn)定,有效降低了粉磨系統(tǒng)的消耗和生產(chǎn)成本。
(來源:新世紀水泥導報)