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軸承知識

提升機液力偶合器爆炸故障的緊急處理

2021-12-01

李林峰 戚慧芳

(新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司)

我公司原料立磨外循環(huán)提升機為板鏈斗式提升機,規(guī)格為NSE300×33100mm,輸送能力410 t/h,電動機(Y280S-4)功率75 kW,在電動機轉(zhuǎn)軸與減速機輸入軸之間采用限矩型液力偶合器聯(lián)接,實現(xiàn)動力驅(qū)動。在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)過一次液力偶合器爆炸故障,本文對此次故障的原因和緊急處理過程進行介紹,供參考。

1 故障簡述

2008年5月3日10:30左右,立磨循環(huán)提升機電流在升高后突然下降,緊急停磨查找原因,檢查后發(fā)現(xiàn)提升機傳動系統(tǒng)液力偶合器易熔塞中的易熔合金熔化,液偶工作腔內(nèi)的工作油噴出,電機與負載減速機脫開,電機空載運行,電流下降。提升機入料溜子和機殼底部及料斗內(nèi)積滿大量物料。

對偶合器重新灌油并更換易熔合金,掏取提升機內(nèi)部分物料后,在機旁控制箱上手動點車試啟,提升機不能轉(zhuǎn)動,繼續(xù)掏取機殼內(nèi)物料,并多次點車試啟。在第5次點車試啟時,提升機料斗緩慢上升,約 1 min后,料斗突然急速向下反轉(zhuǎn),大量物料倒回提升機底部機殼內(nèi)。同時,提升機頭部傳出一聲巨響,液偶殼體炸裂成碎片,碎片飛出Z遠距離在200 m以外。整套液偶裝置只剩下減速機軸上的從動半聯(lián)軸節(jié)對輪和電機軸上的液偶殘骸,其他液偶部件全部炸飛。

2 故障原因

(1)掏取物料中,發(fā)現(xiàn)有兩塊400 mm×400mm左右襯板埋在物料中,應(yīng)為原料破碎機上襯板掉落后,經(jīng)過輸送系統(tǒng)進入磨機,而后進入提升機內(nèi)。襯板在提升過程中與機殼刮碰,輸送阻力增大,液偶輸出轉(zhuǎn)速降低,效率下降,功率損失增大,料斗中物料相應(yīng)增多,負載嚴重過載。液偶損失的功率轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぷ饔偷臒崮?,油溫升高,當油溫升至易熔合金的熔化溫?120℃)時,液偶工作腔內(nèi)的工作油因離心力而噴出,使電機與負載減速機脫開。 

(2)對偶合器重新灌油后,啟動過于頻繁,油溫上升較快。

(3)逆止器倒閘棘輪損壞,未能起到防止倒轉(zhuǎn)作用。

(4)物料掏取不徹底,提升機緩慢上升時,液偶超載運行,輸出轉(zhuǎn)速迅速下降,當轉(zhuǎn)速下降為0時,負載發(fā)生倒轉(zhuǎn)。 

(5)提升機倒轉(zhuǎn)運行時,在物料重力作用下,轉(zhuǎn)速極快,加速了液偶工作。

(6)重新灌油時,加油量過多(>80%),液偶在急速倒轉(zhuǎn)時,工作油因溫升而急速膨脹。在工作油溫未達到易熔合金熔點之前,急速膨脹的工作油在巨大膨脹力作用下將液偶殼體脹裂而爆炸。

3 緊急處理

(1)組織人員將提升機殼體內(nèi)物料徹底清理出去,為再次開機創(chuàng)造有利條件。

(2)拆掉電機地腳螺栓,用倒鏈將電機吊開一定距離,為安裝新液偶留出適宜的空間距離。準備氧氣一乙炔一套備用。

(3)拆掉減速機軸上的從動半聯(lián)軸節(jié)對輪和電機軸上的液偶殘骸。測量電機軸及減速機軸相關(guān)參數(shù)見表1。

(4)按照表l測量數(shù)據(jù),倉庫沒有配套備件,只有一個同直徑但軸孔尺寸與原液偶相差較大的備件(煤取料機專用備件)。如訂購配套備件,時間較長,直接影響窯系統(tǒng)因無生料而停窯,造成巨大損失。決定對現(xiàn)有備件(新液偶)軸孔加工處理后安裝使用。原液偶與新液偶結(jié)構(gòu)及軸孔尺寸對比見表2。

通過比較兩液偶結(jié)構(gòu)及軸孔尺寸,新液偶輸入端主動半聯(lián)軸節(jié)對輪孔徑及鍵槽寬度與電機軸外徑及軸槽寬度相同,可以直接安裝。新液偶輸出端孔徑及鍵槽寬度與減速機輸入軸外徑及軸槽寬度不同,需要加工處理后才能安裝。具體安裝過程如下:

 ①將新液偶輸入端的主動半聯(lián)軸節(jié)對輪和彈性盤裝到電機軸上(利用電機軸上原有鍵20×100聯(lián)接)。準備足量的8D液力傳動油運至提升機頭部鋼平臺備用。

②加工處理新液偶輸出端軸孔和聯(lián)接用鍵。按照新液偶輸出端軸孔尺寸,用一軸材料加工一個外徑60 mm,內(nèi)徑52 mm的軸套,軸套上開口槽寬度及長度和新液偶輸出端軸孔鍵槽寬度及長度相同。按照表l和表2數(shù)據(jù),用厚度為14 mm的材料(45號鋼)加工—個具有兩種鍵寬的非標鍵18/16×70。新加工軸套及非標鍵截面結(jié)構(gòu)見圖1。

③將加工好的軸套裝入新液偶輸出端軸孔內(nèi),并使軸套開口槽與新液偶輸出端軸孔鍵槽對正。

④安裝新液偶。將新液偶運至提升機頭部,利用新加?非標鍵把新液偶安裝在減速機輸入軸上。挪動電機位置,使新液偶的主動半聯(lián)軸節(jié)和從動半聯(lián)軸節(jié)及彈性盤聯(lián)接起來。用角尺對電機軸和液偶軸進行找正后,緊固電機地腳螺栓。 

 ⑤給新液偶加油至合適位置,試車正常后,通知中控開磨繼續(xù)生產(chǎn)。新加工非標鍵與減速機軸槽配合精度較差,不可長期使用,否則會對減速機軸及軸槽造成損傷。配套液偶備件來后,應(yīng)及時更換。 

4 預(yù)防措施

此次故障,液偶碎片將提升機頭部防雨棚擊穿多個孔洞,飛出碎片Z遠距離在200 m以外。如果傷及人身安全,將造成不可估量的損失。為了避免類似故障再次發(fā)生,采取如下預(yù)防措施: 

(1)加強原料破碎及輸送系統(tǒng)和人磨系統(tǒng)設(shè)備管理,充分發(fā)揮金屬探測儀和除鐵器功效,防止襯板及鋼板等大件物品進入磨機。

(2)定期檢查磨內(nèi)組件,防止大件金屬脫落進入外循環(huán)系統(tǒng),將外循環(huán)提升機卡死。 

(3)當有大件金屬物進入外循環(huán)提升機,使負載處于制動工況時,一定要將大件金屬物和物料徹底清理完畢后再啟動提升機。 

(4)定期檢查液偶充油量,發(fā)現(xiàn)油液泄露及時更換O型密封圈或骨架油封。補充油液或更換新油時,嚴格控制液偶充油量不得大于80%。

(5)及時修復(fù)或更換損壞的逆止器,并加強潤滑保養(yǎng)維護工作,保證機組不發(fā)生倒轉(zhuǎn)飛車事故。 

(本文來源于:新世紀水泥導(dǎo)報)

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