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軸承知識(shí)

一起由小機(jī)潤(rùn)滑油泵切換導(dǎo)致的跳機(jī)事件

2021-09-02

來(lái)源:汽機(jī)監(jiān)督(ID:qijijiandu)

1 設(shè)備簡(jiǎn)況

汽輪機(jī)型號(hào):CZK350/275-24.2/0.4/566/566;功率:350MW;主蒸汽流量:1100t/h;主蒸汽壓力/溫度:24.2MPa/566℃;再熱蒸汽流量:883.02t/h;再熱蒸汽壓力/溫度:3.679MPa/566℃;機(jī)組背壓:12KPa。配備兩臺(tái)NKS50/56汽動(dòng)給水泵及NKS50/56汽輪機(jī);單臺(tái)汽動(dòng)給水泵流量為651.23m3/h。

2 事前工況

#1、2機(jī)組運(yùn)行,#1機(jī)組負(fù)荷200MW,電泵備用于#1機(jī)組。

#2機(jī)負(fù)荷200MW, AGC及一次調(diào)頻投入,主汽壓力16.64MPa,主蒸汽溫度558C;再熱蒸汽壓力2.06MPa,再熱蒸汽溫度556C,兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵均運(yùn)行,給水流量616t/h, A汽泵流量311t/h、B汽泵流量308t/h。A、B、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,總煤量141t/h。

3 事件經(jīng)過(guò)

2021年6月08日15時(shí),運(yùn)行人員按照設(shè)備定期切換制度規(guī)定,進(jìn)行#2機(jī)A、B汽動(dòng)給水泵油泵切換工作。

15時(shí)00分,值長(zhǎng)令進(jìn)行#2機(jī)A汽動(dòng)給水泵A潤(rùn)滑油泵切換至B 潤(rùn)滑油泵工作,此時(shí)A汽泵潤(rùn)滑油系統(tǒng)狀態(tài)為A油泵運(yùn)行,B油泵投備用;

15時(shí)09分,巡檢員就地稍關(guān)B潤(rùn)滑油泵出口門(mén),15時(shí)10分03 秒值班員啟動(dòng)B潤(rùn)滑油泵后巡檢員緩慢開(kāi)出口門(mén),此時(shí)A潤(rùn)滑油泵電流42A,B潤(rùn)滑油泵電流26A,值班員判斷為A油泵出力大,B油泵出力 小,詢問(wèn)就地巡檢員,告知B油泵運(yùn)行正常出口門(mén)狀態(tài)開(kāi)、運(yùn)行無(wú)異音,就地B泵出口油壓正常1.1MPa,未就地檢查母管油壓上升情況;

15時(shí)10分40秒,值班員停運(yùn)A潤(rùn)滑油泵,并投入A油泵聯(lián)鎖至備用,隨后A油泵聯(lián)鎖啟動(dòng),再次詢問(wèn)就地巡檢員,告知B油泵運(yùn)行正常出口門(mén)狀態(tài)為全開(kāi),就地泵出口油壓1.1MPa正常,值班員檢 查A油泵聯(lián)啟后潤(rùn)滑油壓恢復(fù)正常0.24MPa;

15時(shí)11分01秒,再次停運(yùn)A潤(rùn)滑油泵,并投入A油泵聯(lián)鎖至備用;

15時(shí)11分06秒,A汽泵潤(rùn)滑油壓低(0.08MPa跳閘)汽泵跳閘;

15時(shí)11分08秒,#2機(jī)RB動(dòng)作,聯(lián)跳A磨煤機(jī);

15時(shí)11分10秒,B汽泵遙控跳,運(yùn)行人員緊急手動(dòng)操作控制B汽泵轉(zhuǎn)速,但未實(shí)際操作;

15時(shí)11分20秒,主給水流量低至282.15t/h (延時(shí)3秒)保護(hù)動(dòng)作,#2鍋爐MFT動(dòng)作,機(jī)組跳閘。

隨后進(jìn)行緊急事故處理,向甘肅公司值班室、省調(diào)匯報(bào)有關(guān)情況, 檢查及恢復(fù)系統(tǒng)后,#2爐于17時(shí)30分點(diǎn)火啟動(dòng),9日2時(shí)36分并網(wǎng)逐步接帶負(fù)荷。

4 原因分析

4.1 A汽動(dòng)給水泵潤(rùn)滑油壓原因分析

在定期切換工作過(guò)程中,啟動(dòng)B備用油泵后,由于運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足、檢查不到位,電流差異原因分析不足,未能準(zhǔn)確預(yù)分析其存在的風(fēng)險(xiǎn),即備用油泵啟動(dòng)后是否運(yùn)行正常及A油泵能否可靠聯(lián)鎖,而是采取停A油泵減小對(duì)B油泵出力排擠的方式,在雙泵運(yùn)行時(shí)將A 油泵停運(yùn),此時(shí)B油泵運(yùn)行不正常(當(dāng)時(shí)懷疑泵內(nèi)有空氣,啟動(dòng)B 潤(rùn)滑油泵后,泵出口壓力由零上升至1.1MPa,母管壓力未上升),15 時(shí)11分03秒潤(rùn)滑油壓快速下降至0.16MPa后發(fā)2秒有效聯(lián)泵信號(hào)脈 沖,而值班員在15時(shí)11分06秒投入A油泵聯(lián)鎖,A油泵未聯(lián)鎖啟動(dòng),造成潤(rùn)滑油壓低導(dǎo)致A汽動(dòng)給水泵跳閘。即B油泵內(nèi)積空氣打油不正常,盲目停運(yùn)A油泵。

4.2 #2機(jī)組給水流量低跳閘原因分析

#2機(jī)A汽泵跳閘,觸發(fā)RB保護(hù)動(dòng)作,RB動(dòng)作后“閉鎖給水流量與設(shè)定值偏差大汽泵切手動(dòng)”、“閉鎖汽泵轉(zhuǎn)速偏差大汽泵切手動(dòng)”、 “閉鎖汽泵轉(zhuǎn)速遙控定值與轉(zhuǎn)速偏差大”、“閉鎖汽泵遙控切除”。但 RB動(dòng)作后,B汽泵遙控指令與轉(zhuǎn)速實(shí)際值偏差大,“CCS請(qǐng)求投入B 小汽機(jī)”條件不滿足,B汽泵由遙控切至MEH自動(dòng)模式,在RB動(dòng)作時(shí)機(jī)組負(fù)荷較低,B汽泵均分流量(約310t/h)與給水流量低保護(hù)值接近,運(yùn)行人員緊急手動(dòng)操作控制轉(zhuǎn)速時(shí),A汽泵出口逆止門(mén)不嚴(yán)且過(guò)程較短(10秒),總給水流量低于282.15t/h,鍋爐MFT跳閘聯(lián)跳汽輪機(jī)。

5 暴露問(wèn)題

5.1運(yùn)行巡檢管理不到位,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)A汽泵出口逆止門(mén)內(nèi)漏隱蔽缺陷。

5.2運(yùn)行定期切換管理工作不嚴(yán)謹(jǐn)、不細(xì)致,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控不到位,事故預(yù)想不足,后備監(jiān)護(hù)人員未能正確指導(dǎo)和提醒、糾正。

5.3 運(yùn)行培訓(xùn)工作不到位。技能培訓(xùn)、反事故演練不扎實(shí),事故應(yīng)急處理能力不強(qiáng)。

6 防范措施

6.1加強(qiáng)運(yùn)行人員培訓(xùn),開(kāi)展形式多樣的技術(shù)操作培訓(xùn)和崗位練兵、仿真機(jī)培訓(xùn)等,熟練掌握重要設(shè)備操作要點(diǎn)與巡檢重點(diǎn),提升巡 檢質(zhì)量,提高設(shè)備異常運(yùn)行判斷能力和應(yīng)急處置能力。

6.2利用機(jī)組停備時(shí)機(jī),進(jìn)行A汽動(dòng)給水泵出口逆止門(mén)檢查,消 除設(shè)備缺陷。

6.3加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理,進(jìn)一步完善重要輔機(jī)切換和運(yùn)行操作卡, 加強(qiáng)各級(jí)人員的技術(shù)交底及培訓(xùn)。

6.4加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和事故預(yù)想,強(qiáng)化后備監(jiān)護(hù)力量,強(qiáng)化責(zé)任落 實(shí),提高各級(jí)人員安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。

附圖:





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