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某石化企業(yè)油漿泵軸承磨損故障監(jiān)測(cè)
2021-05-27一、案例背景
某石化企業(yè)的302-P-208高溫油漿泵形式為單級(jí)懸臂式離心泵,軸承箱采用強(qiáng)制油浴潤(rùn)滑方式,流量1250 m3/h,轉(zhuǎn)速1492rpm,功率648kW。油漿泵由高溫軸承箱、軸、聯(lián)軸器、葉輪、內(nèi)殼體襯套等組成,350℃的高溫介質(zhì)由軸向進(jìn)入(油漿入口)、徑向排出(油漿出口),軸承箱兩端由高溫油封制品進(jìn)行密封,防止灰塵、微粒及水等雜質(zhì)侵入。
油漿泵配置兩臺(tái)泵,一臺(tái)正常開啟,一臺(tái)備用。該泵使用46號(hào)汽輪機(jī)油的浸油潤(rùn)滑裝置,三個(gè)月進(jìn)行切換并更換潤(rùn)滑油。
油漿泵的高溫軸承箱
二、檢測(cè)分析
該企業(yè)于2019年7月至10月期間,每月對(duì)油漿泵軸承箱取樣至廣研檢測(cè)進(jìn)行油品監(jiān)測(cè),前后共取樣4次。
從檢測(cè)數(shù)據(jù)鐘發(fā)現(xiàn)2019年7月-11月軸承箱潤(rùn)滑的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)數(shù)值在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),但其黏度、Fe元素、Cu元素均有輕微的增長(zhǎng)趨勢(shì);其中10月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的變化較大,鐵譜分析中可以明顯看出潤(rùn)滑油中存在50~100μm左右的鋼質(zhì)磨粒,表明有明顯的黏著擦傷痕跡。初步判斷油漿泵存在異常磨損。
在收到油液監(jiān)測(cè)報(bào)告后,現(xiàn)場(chǎng)使用了振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器和傳感器每天對(duì)各軸承位置采集數(shù)據(jù)2次,包含振動(dòng)均方根、振動(dòng)加速度等規(guī)律。
振動(dòng)監(jiān)測(cè)的結(jié)果顯示,自2019年10月11日起,軸承振動(dòng)值、加速度值開始出現(xiàn)上升趨勢(shì),10月16日后的軸承振動(dòng)、加速度等參數(shù)上升較快,尤其是驅(qū)動(dòng)端(3A、3H、3V)加速度急劇上升,綜合分析評(píng)判為該軸承部位的失效可能性很大。
為了避免故障演化后對(duì)油漿泵造成下一步的惡劣損傷,影響到煉油裝置的安全運(yùn)行;現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該油漿泵進(jìn)行了解體檢修,拆檢后發(fā)現(xiàn)了軸承箱底部有金屬磨屑粉末,其中角接觸軸承的一顆滾動(dòng)體表面磨損剝落,保持架的相應(yīng)部位出現(xiàn)損傷。
三、結(jié)論與建議
對(duì)該泵進(jìn)行整體檢修后,更換了滾動(dòng)軸承,清理軸承箱內(nèi)舊油,更換了軸承箱油封制品;此后,重新啟動(dòng)后軸承振動(dòng)監(jiān)測(cè)等參數(shù)正常,油漿泵檢修前后的振動(dòng)參數(shù)對(duì)比,對(duì)比和研究發(fā)現(xiàn),更換軸承之后振動(dòng)值及加速值大幅降低,數(shù)據(jù)顯示了機(jī)泵運(yùn)行正常,檢修達(dá)到預(yù)期效果。
本次案例中,通過油液監(jiān)測(cè)有效地做到了早期故障預(yù)警,結(jié)合振動(dòng)狀態(tài)監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)油漿泵軸承早期缺陷,掌握軸承潤(rùn)滑及磨損規(guī)律,為設(shè)備檢修提供重要的指導(dǎo)意義。
(文章轉(zhuǎn)載自:廣研檢測(cè)微信公眾號(hào))