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煤磨磨機(jī)傳動系統(tǒng)的整改
2023-08-15危林厚 宜賓瑞興實(shí)業(yè)有限公司
(來源:新世紀(jì)水泥導(dǎo)報,版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有)
引言
某公司5000t/d熟料預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線,其煤磨系統(tǒng)配置風(fēng)掃球磨機(jī)一臺,在投入生產(chǎn)后系統(tǒng)故障率高,設(shè)備穩(wěn)定性差,啟停頻繁,維護(hù)量大,嚴(yán)重制約生產(chǎn)。較多問題發(fā)生在球磨機(jī)傳動部分,本文對該部分大小齒輪、聯(lián)軸器及電機(jī)出現(xiàn)的故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,并介紹整改經(jīng)驗(yàn)。
1 整改前球磨機(jī)及傳動部分相關(guān)技術(shù)參數(shù)
球磨機(jī)型號:TLC38750-WX兩倉風(fēng)掃煤磨一臺(烘干倉及粉磨倉);規(guī)格Ф3.8m×(7.75m+3.5m)。設(shè)計為邊緣傳動,配套主電機(jī)YRKK710-8,功率1400kW,轉(zhuǎn)速745r/min;配套重齒主減速機(jī)WJD(X)90,磨機(jī)筒體工作轉(zhuǎn)速16.7r/min。磨機(jī)前端配雙支撐滑履座,后端配單支撐滑履座。減速機(jī)與小齒輪軸中間連接為膜片式聯(lián)軸器,直徑800mm。中間節(jié)連接兩端半聯(lián)軸器,分別采用三組連接件緊固,聯(lián)軸器傳遞小齒輪軸帶動大齒輪磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2 整改前磨機(jī)傳動系統(tǒng)存在問題
(1)中間節(jié)聯(lián)軸器膜片常斷裂,緊固螺栓常斷裂,中間節(jié)螺栓孔變形嚴(yán)重,膜片扭曲變形,聯(lián)軸器中間節(jié)焊接式管壁有扭曲變形現(xiàn)象。每次更換膜片需要6~8 h;造成磨機(jī)啟停頻繁,磨機(jī)粉磨生產(chǎn)不連續(xù)電耗居高不下,煤粉供窯煅燒嚴(yán)重不足。
(2)磨機(jī)運(yùn)行中,軸承座振動25mm/s,減速機(jī)振動20~25mm/s,電機(jī)轉(zhuǎn)子軸往返竄動達(dá)3mm,磨機(jī)運(yùn)行電流在79~89A范圍波動,波動值達(dá)10A,設(shè)備運(yùn)行極為不穩(wěn)定,不得不減產(chǎn)運(yùn)行。
(3)磨機(jī)大齒緊固螺栓松動甚至有剪切斷裂現(xiàn)象,大齒圈連接螺栓孔與磨機(jī)法蘭連接螺栓孔因制造加工質(zhì)量問題,孔間距相互間誤差較大,錯位達(dá)10~15mm,螺栓孔配合間隙太大,安裝后容易松動,無定位銷軸孔。大齒圈運(yùn)行中徑向跳動產(chǎn)生變化達(dá)3mm,造成磨機(jī)小齒長期處于頂齒狀態(tài);小齒軸向會產(chǎn)生位移竄動,軸承溫度高,小齒齒面磨損加??;磨損導(dǎo)致齒厚度變化,齒間隙變化,從而導(dǎo)致聯(lián)軸器同軸度變化。
磨損拆卸下來的小齒輪見圖1,變形的中間節(jié)孔見圖2。
圖1 磨損拆卸下來的小齒輪
圖2 變形的中間節(jié)孔
(4)磨機(jī)投產(chǎn)不到一年,中空軸緊固件和大齒緊固件斷裂,每天必須停機(jī)檢查處理聯(lián)軸器膜片,系統(tǒng)生產(chǎn)不能連續(xù)正常,維護(hù)成本高。
3 實(shí)施方案
為解決以上問題,2017年2月對傳動部位實(shí)施全面整改。
(1)對半聯(lián)軸器進(jìn)行材質(zhì)升級,選用35CrMo材料鍛件重新制造加工。
(2)對半聯(lián)軸器中間節(jié)材料升級,選用強(qiáng)度、硬度、剛度較好的ZG340~640材料鑄造后加工,并且將中間節(jié)管壁加厚10 mm。半聯(lián)軸器與中間節(jié)螺孔距精度控制在圖紙要求范圍內(nèi),內(nèi)孔采用鉸制孔配合加工配制螺栓,公差值控制在0.02~0.01 mm范圍內(nèi)。另對加工部件圓柱度、垂直度、加工粗糙度進(jìn)行要求。
重新設(shè)計的半聯(lián)軸器中間節(jié)見圖3。
圖3 重新設(shè)計的中間節(jié)
(3)連接膜片采用304不銹鋼材料,采用高精度數(shù)控機(jī)床自動加工銷軸連接孔,確保每個孔精度與半聯(lián)軸器一致,不銹鋼板材料厚度由原來的0.2mm改為0.5mm,重新設(shè)計的膜片見圖4。
圖4 重新設(shè)計的膜片
(4)大齒圈與磨機(jī)法蘭連接孔因原有制造誤差較大,為確保軸向跳動和徑向跳動均控制在1mm內(nèi),改用強(qiáng)度高、韌性好的螺栓,安裝時按照標(biāo)準(zhǔn)力矩緊固;然后用金屬粉劑將螺栓孔縫隙進(jìn)行完全填充,以防止間隙過大造成螺栓位移剪切。另在大齒圈及磨機(jī)法蘭間隙處,采用八等分塊將大齒與法蘭定位,防止大齒出現(xiàn)移位,避免頂齒現(xiàn)象發(fā)生。
(5)按照順序,大齒與小齒間隙調(diào)整完畢后調(diào)整聯(lián)軸器同軸度,減速機(jī)半聯(lián)軸器與小齒半聯(lián)軸器同軸度,分別采用百分表打表調(diào)整,軸向跳動、徑向跳動分別控制在0.5mm內(nèi)。主電機(jī)軸端與減速機(jī)軸端同樣采用百分表打表調(diào)整,軸向跳動、徑向跳動分別控制在0.2mm內(nèi)。調(diào)整時分別?緊固件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)力矩緊固。采用銅皮墊調(diào)整座子不適合部位,確保平整度。重新定位軸承座時,控制好軸承座受力中心位置,所用斜鐵塊加工尺寸:長300mm,寬300mm,定位后要求焊接牢固。
(6)中間節(jié)膜片連接器在校正完同軸度后,將膜片塞入兩端并將鉸制螺栓裝入,按要求分別按對應(yīng)力矩對角緊固。將電機(jī)聯(lián)軸器按要求安裝到位,緊固膜片螺栓,確定好電機(jī)磁力線中心竄動距離。
4 運(yùn)行效果
整改后,電機(jī)軸端竄動恢復(fù)到出廠時的正常磁力中心線啟動距離,磨機(jī)運(yùn)行電流波動在2A左右,減速機(jī)輸入軸端振動值2.3~2.6mm/s,小齒軸承座振動由原來的25mm/s降低到7mm/s。磨機(jī)大齒法蘭孔未出現(xiàn)移位,螺栓未被剪切,大小齒未出現(xiàn)頂齒現(xiàn)象,聯(lián)軸器膜片不再斷裂,整改后運(yùn)行已4年,磨機(jī)傳動未出現(xiàn)故障。