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Y31160滾齒機傳動軸結(jié)構(gòu)改進探索
2021-02-07作者:伏宇璐等
(中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司)
設(shè)備,滾齒機主要由傳動箱、工作臺、刀架、尾座等重要部分組成。長期在高負載下加工齒輪,造成傳動箱中傳動軸急劇磨損,每隔一段時間就要重新修配軸與掛輪的連接鍵或直接更換傳動軸。本文對Y31160滾齒機傳動軸急劇磨損問題進行了詳細的分析,包括原理解答、故障原因和分析。通過本文,維修人員能夠按圖索驥,同時也能夠舉一反三,在修理改進其他設(shè)備的傳動軸時,作為參考。
01 設(shè)備簡介
YA31160滾齒機是重慶機床廠生產(chǎn)的具有較高精度的大型滾齒加工機械,機床主要采用液壓機構(gòu),通過蝸輪、蝸桿以及傳動箱來傳遞運動,其傳動精度要求較高。受長期高負載加工影響,其傳動軸與掛輪的磨損需要維修經(jīng)驗豐富且有較高技能的維修鉗工來解決。通過平時的工作積累和維修滾齒機積累的經(jīng)驗,我們就傳動軸與掛輪的磨損主要進行了兩個方面的研究分析工作:
♦對傳動箱的傳動原理進行分析,對YA31160滾齒機的傳動箱II軸III軸故障進行分析,結(jié)合傳動箱原理和故障分析,制定對傳動軸改進的方法。
♦總結(jié)傳動軸改進后的優(yōu)點。
02 傳動箱工作原理
滾齒機的傳動可分為主運動、分度運動、進給運動和差動運動。主運動也稱為切削運動,由電機以1730r/min的轉(zhuǎn)速驅(qū)動,傳至滾刀。在傳動齒輪箱內(nèi)有傳動合成機構(gòu),需要差動時,搭上交換齒輪,由圖1可以看出傳動箱的原理是由電動機帶動皮帶輪,由皮帶輪傳給傳動軸,通過傳動軸間的齒輪嚙合傳給主花鍵軸,再由花鍵軸傳給刀架帶動滾刀完成滾削動作,而滾刀滾削的速度由兩個傳動軸上的掛輪來決定,因此傳動軸與掛輪間的配合要準確。
圖1 傳動箱整體剖視圖
03 故障分析
傳動箱II軸、III軸傳遞的是機床的主運動,承受的載荷相對較大,因此傳動箱傳動軸對此要有較好的耐磨性,足夠的硬度和強度。下面就對滾齒機傳動箱傳動II軸和III軸的故障進行總體分析。由II軸、III軸常引發(fā)的故障點主要有:機床刀架無法轉(zhuǎn)動;工作時傳動箱有異聲,機床振動;掛輪與軸之間打滑;II軸、III軸的傳動間隙過大。
機床刀架無法旋轉(zhuǎn)是由于傳到刀架的傳動中斷導(dǎo)致,主要中斷點出現(xiàn)在傳動箱,即II軸和III軸的掛輪是相互嚙合傳動的,掛輪打壞之后,傳動隨即中斷,導(dǎo)致刀架無法正常轉(zhuǎn)動工作,同時,電機帶動的皮帶輪脫落也導(dǎo)致刀架無法轉(zhuǎn)動。
II軸、III軸的掛輪之間的配合至關(guān)重要,掛輪松動后就會導(dǎo)致配合間的間隙增大,Z后導(dǎo)致掛輪打壞報廢。因為掛輪與II軸、III軸是靠單鍵來連接的(見圖1),在長時間的大載荷之下,使軸和鍵出現(xiàn)磨損、松動,機床出現(xiàn)異聲、振動,掛輪在軸上打滑等現(xiàn)象,從而影響機床的傳動精度,如何消除這些不良現(xiàn)象呢?這就要求II軸、III軸與掛輪的配合要準確、恰當(dāng),所謂恰當(dāng)就是把配合間隙控制在可控范圍之內(nèi),允許的范圍之內(nèi),這就要求當(dāng)出現(xiàn)異聲、振動或打滑時,及時查看鍵與軸的配合,及時修復(fù)鍵與軸存在的配合間隙,因此保證鍵與軸的完好配合是機床正常運行的根本所在。
04 傳動軸的改進技術(shù)探索
♦改進前的存在的問題分析
圖2 改進前的軸和齒輪
如圖2所示,改進前兩根主要傳動軸采用的是光桿軸,掛輪和軸之間的配合是靠單鍵來定位的,滾齒機在加工時要分兩次才能完成一個齒輪的滾削工作。刀滾削量在2~3mm之間,這也是傳動軸急劇磨損的時間;第二刀滾削量在0.1~0.3mm之間,是慢性磨損時間。由于掛輪是靠鍵來與傳動軸連接配合的,光軸與掛輪的定位性不是那么準確,因此掛輪與傳動軸之間存在配合間隙,在長時間的大切削量下,傳動軸與掛輪連接的鍵就會出現(xiàn)磨損、松動,傳動軸也會出現(xiàn)磨損,Z后致使掛輪打壞報廢,更嚴重會產(chǎn)生工件報廢,滾刀打壞飛出傷害到操作人員的安全。
因為軸與掛輪的配合是單鍵連接配合,故掛輪在傳動軸上的定位性在長期使用中受到了損害,受大切削力后易使掛輪打壞,因此一直要修復(fù)鍵和軸,使設(shè)備故障率增高。
♦實施改進辦法及安裝調(diào)整步驟
通過對傳動II軸III軸的故障分析,結(jié)合傳動原理制定實施改進方法。首先,考慮在不改變原來軸的情況下進行改進,方法是:在原來的軸上采用雙鍵定位,初步實施;試驗,通?試驗分析發(fā)現(xiàn)即使使用雙鍵定位,在長時間的高負荷下工作,鍵還是會出現(xiàn)磨損,只是采用雙鍵定位相對于單鍵定位使用時間長,并沒有從根本解決此問題。
從新分析討論更好的改進方法,發(fā)現(xiàn)如果一直使用光桿軸,那么它的定位無非就是靠鍵或字頭螺絲來定位,這些定位在長時間大載荷下并不能持久工作,所以要解決這個問題,就要從新選擇軸,從根本解決問題。通過查閱資料發(fā)現(xiàn),在軸的定位上,花鍵軸的定位是比較好的,檢測花鍵軸和單鍵軸技術(shù)參數(shù)進行對比,選擇矩形花鍵軸進行試驗,根據(jù)光桿的尺寸和結(jié)構(gòu)定制花鍵軸。
拆裝步驟:拆下傳動箱之后(見圖3),先拆下III軸對面右端的皮帶輪;然后把II軸和III軸兩端的端蓋拆掉;從左端先敲III軸,取下III軸齒輪和對面的齒輪,再從右端敲出III軸;接著在敲出II軸,對齒輪方向做好記號并取出隔圈。
圖3 傳動箱II軸、III軸剖視圖
拆下后要對齒輪和安裝的軸孔進行清洗,安裝時要先去除花鍵軸上的毛刺和翻邊,并進行試裝。具體安裝步驟如下:安裝時先裝II軸,先敲入一端軸承,裝入II軸后在敲入另一端;然后裝III軸,安裝III軸時先裝里面的軸承再敲入III軸,接著裝上隔圈,敲入對面的軸;Z后裝上端蓋和皮帶輪。
安裝時,要調(diào)整隔圈的厚度,來調(diào)整軸的軸向竄動,允許的軸向竄動量是0.02mm,如圖3所示,軸向竄動由圖中紅圈所示的隔圈來調(diào)節(jié),根據(jù)安裝后軸的松緊度來調(diào)節(jié)隔圈的厚度,必要的時候可以在端蓋的表面墊上相應(yīng)的密封紙墊,以此來達到軸向竄動的精度要求。如果軸向竄動量大會導(dǎo)致產(chǎn)生振動,軸承易損壞,齒輪容易打壞報廢,所以軸向竄動量要調(diào)整到要求范圍內(nèi)。全部調(diào)整好后,用百分表在軸的頂端測量軸的軸向竄動看是否達到要求,達到要求后,全部安裝好,即安裝調(diào)試完畢。
♦改進后效果
改進后由原來的光軸更換成花鍵軸,并且把掛輪更換成相配的花鍵掛輪,花鍵軸有較好的定位作用,與花鍵掛輪配合緊湊,花鍵連接為多齒工作,承載能力高,對中性導(dǎo)向性好,受載時齒上有徑向力能起自動定心作用,使各齒受力均勻,強度高、壽命長,如圖4所示。
圖4 改進后的軸結(jié)構(gòu)圖
這次改造采用花鍵軸結(jié)構(gòu),傳動安全牢靠,可承受更大的切削負載力,不易磨損變形,使用壽命長。由于所購花鍵軸尺寸與原結(jié)構(gòu)有差別,通過反復(fù)試驗,調(diào)配傳動間隙,達到了預(yù)期效果,從而消除原故障點,避免了工件的報廢,降低了設(shè)備停機時間,提高了設(shè)備使用效率。今后可以在研究所同類機床上進行改進。
05 改進前后綜合比較
改進后的傳動軸主要采用花鍵配合,原來的掛輪也改為花鍵槽掛輪,花鍵比光軸更能夠承受大的載荷,并且提高了傳動軸與掛輪的定位精度,把配合間隙消除到Z小,使軸更加耐用,檢測對比見下表。
此傳動箱傳動軸在2010年5月開始逐步改進后,在隨后的一年生產(chǎn)實際中說明,通過以上的改進措施,由原來的1個月修理一次到現(xiàn)在的2年以及更長時間修理一次,說明確實提高了軸和掛輪的使用率,避免了一直出現(xiàn)掛輪打壞報廢甚至工件報廢現(xiàn)象,以及由此現(xiàn)象導(dǎo)致的故障和設(shè)備停機,實現(xiàn)了降低設(shè)備故障率的設(shè)備改進理念,有效保證了滾齒機的順利有效運行。
06 結(jié)論
傳動箱是滾齒機正常運行的重要部件,本文針對傳動箱傳動軸的改裝,并以YA31160滾齒機為實例,詳細說明了滾齒機的傳動箱傳動原理,傳動箱II軸、III軸的故障分析,通過上述分析對傳動軸實施了改進,取得如下結(jié)論:
♦認真分析了傳動箱的結(jié)構(gòu)和原理,以及對傳動箱II、III軸的分析,為實施改進指明了方向。
♦對傳動軸設(shè)計進行了改進,該改進取得了顯著的效果,大大減少了機床的停機時間,有效的改善了故障率。提高了傳動軸和掛輪的配合精度。
♦通過這次切身體會的改進實例,為以后的設(shè)備常見故障的重點改進提供了好的依據(jù)。