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高爐上料及爐頂設備常見故障及處理
2022-10-11張國鏵
(遼寧阜新建興金屬有限公司)
在正文開始之前先介紹一些實際生產中常見的冶金設備廠家,大體如下:
北京中鼎泰克、秦皇島秦冶重工、石家莊帝華機電設備公司、石家莊華遠冶金設備有限公司、石家莊三環(huán)閥門有限公司、漯河鑫世通冶金設備有限公司、漯河環(huán)能冶金設備有限公司(原漯河蘋樂豫鑫冶金設備有限公司)、西安重工(西冶)有限公司。作者和上述設備廠家的企業(yè)負責人或是技術負責人大多都保持聯(lián)系。 上述設備都是各有各的特點,操作過程簡單明了,日常運行便于維護,故障處理簡單迅速,很少因為上料系統(tǒng)設備故障或者爐頂設備故障影響高爐上料或者順行。因設備故障導致高爐減風、慢風、休風的幾率更是寥寥無幾,其設備正常使用壽命在同行業(yè)里邊也是佼佼者,由此可見上述設備廠家所出產品的可靠性及穩(wěn)定性。
各廠家的產品優(yōu)異點,作者不在一一介紹,下面簡單介紹一下從槽下稱量備料到爐頂溜槽下料整個過程中,所發(fā)生的故障現(xiàn)象、故障原因分析以及故障處理。以Z大限度減少對高爐的影響為原則,以降低崗位操作人員對機電人員的依賴性、能夠自行處理設備故障、達到“操檢合一,全員參與設備維護管理”為目標,降低企業(yè)生產損失為目的,以此介紹一下整個系統(tǒng)的故障原因分析及處理。
1、振動篩備料過程中,給料機、振動篩電腦畫面顯示綠色正常工作信號,稱量斗稱量數據不上漲原因分析及處理如下:
a、高架料倉空倉(通知倉上布料工及時補料);
b、給料機卡料(大塊燒結礦、焦炭或者燒結臺車篦條等其他雜物,通知振篩崗位工處理給料機卡料);
c、給料機動力電源跳閘、控制電源正常(動力電源熱繼復位并合閘);
d、振動篩動力電源跳閘、控制電源正常(動力電源熱繼復位并合閘)。
2、稱量斗不按程序設定進行備料,原因分析及處理如下:
a、給料機、振動篩操作臺控制旋鈕處于“零位”或“手動”位置,未打至“自動”位置(把兩臺旋鈕全部打到“自動”狀態(tài)即可);
b、電腦上的稱量“滿提前量”設定值小于“稱量設定值”(修改“滿提前量設定值”);
c、稱量斗放料閘門未關(關閉放料閘門);
d、稱量斗放料閘門已關閉,沒有紅色“關到位”信號(通知現(xiàn)場皮帶工檢查放料閘門。沒有關到位的原因是接近開關碰壞、線路故障、撞尺開焊脫落、接近開關位移);
e、返料皮帶未啟動(返礦傾角皮帶未啟動,皮帶處于聯(lián)鎖狀態(tài),導致返料皮帶無法啟動,返料皮帶急停拉繩開關被拉緊,返料皮帶動力電源熱繼電器跳閘未復位)。
3、稱量斗放料閘門打不開或關不上,原因分析及處理如下:
a、液壓閘門卡異物(通知槽下皮帶工用捅桿清理液壓閘門受卡異物);
b、液壓油管爆管,油缸無法工作(通知液壓工更換油管同時倒倉使用備用倉備料應急);
c、閘門開關處未見異物(用E422焊條捅該閘門對應油缸的液壓站電磁閥芯,強行開啟或關閉該閘門,如此反復開關幾次即可);
d、進、回油管閥門被誤關(重新開啟進回油管閥門)。
4、運焦或運礦皮帶不啟動,原因分析及處理如下:
a、地坑漏斗下料閘門沒有關到位信號(閘門卡料沒有關到位、撞尺移位、接近開關故障、液壓油缸故障);
b、地坑漏斗翻板機沒有到位信號(撞尺移位、接近開關故障、液壓油缸故障);
c、地坑漏斗沒有空信號(電腦程序處于手動狀態(tài)沒有自動同步);
d、皮帶機動力電源故障(熱繼電器保護跳閘、控制電源正常);
e、皮帶機急停拉繩被拉緊(檢查急停拉繩開關,手動進行復位)。
5、翻板機不能正常翻轉,原因分析及處理如下:
a、地坑漏斗裝重料,翻板沒有翻轉空間(暫停自動備料,手動放料到料車內逐步排空地坑漏斗存料);
b、液壓站故障(查找原因排除液壓站故障,液壓站壓力正常采用E422焊條強行捅電磁閥閥芯,手動干擾一次);
c、翻板機液壓油管漏油或者液壓油管閥門被碰著處于半關閉狀態(tài)(更換油管、閥門全開);
d、翻板機轉動部位卡料(清除轉動部位所卡物料)。
6、皮帶機跑偏原因分析及處理如下:
a、皮帶張力不平衡造成跑偏(調整皮帶機尾拉緊螺絲,使皮帶機兩側張力平衡);
b、皮帶機兩側的高低不一樣跑偏(通過調整機架高度或者活動托輥調整皮帶機);
c、下料口物料偏載造成皮帶機跑偏(改裝卸料口的位置,使物料卸料點保持在皮帶機的中間位置,Z好使所卸物料的方向與皮帶機運行方向一致,也可以采用橡膠緩沖托輥代替普通托輥,或者是增加托輥組縮小托輥之間的距離);
d、托輥安裝誤差所造成的皮帶跑偏(在皮帶空負荷運轉時進行調整。一般是先調整空回段,后調整承載段);
e、皮帶機頭尾輪處跑偏(跑偏原因有兩種:一是頭尾輪安裝時有偏角誤差,二是滾筒表面有粘結的物料導致皮帶滾筒成圓錐形。其處理方法是調整皮帶滾筒的軸承座位置,二是清除滾筒的粘結料)。
7、卷揚料車不能上行,原因分析及處理如下:
a、料車沒有“料滿”或“重車”信號(地坑漏料斗閘門卡料、漏斗內料沒有放完、地坑漏斗閘門卡料無法關到位。沒有關到位信號,(從上料程序主干操作內手動點擊“料車重車”或“料車強滿”按鈕);
b、卷揚機變頻器故障報警(卷揚機變頻器手動按下復位按鈕和“RUN”運行按鈕);
c、卷揚機斷電,熱繼電器跳閘(熱繼電器手動復位);
d、卷揚機液力制動器故障,抱閘未松開(查找液力抱閘電磁繼電器工作是否正常、液力制動器溫度是否高溫抱死無法復位,暫時手動解除液力制動器);
e、鋼絲繩下垂,壓下了料車松繩保護開關(料車松繩保護開關手動復位、暫時解除料車松繩開關);
f、爐頂受料斗沒有空信號顯示(確保爐頂受料斗沒有物料的前提下,打開爐頂“主干操作”點擊“受料斗置空”按鈕,強行料罐置空)。
8、受料斗無法下料,原因分析及處理如下:
a、上密封閥沒有開到位信號,閘板閥不開啟(上密封閥接近開關故障、撞尺移位、液壓站電磁閥故障、手動捅電磁閥閥芯、液壓站油壓低、冬季電加熱未開、液壓油油溫低、油缸泄壓、油缸油管漏油);
b、料罐放散閥沒有開到位信號(料罐放散閥接近開關故障、撞尺移位、液壓站故障原因同a);
c、受料斗中心喉管卡料(手動關閉料罐放散閥,手動打開料罐均壓閥,采用高壓煤氣反吹受料斗中心喉管,原理類似于燒結料倉空氣炮);
9、料車重車在爐頂故障點停車,原因分析及處理如下:
a、受料斗有“空信號”但是沒有“擋板”關到位信號(手動開啟關閉擋板閥、接近開關故障、擋板油缸泄壓關到位信號丟失,從PLC控制柜找到擋板閥關到位信號點,用銅線一端插在擋板閥信號點上,另一端和24V公共端連接,給料斗擋板假信號);
b、爐頂料車減速點檢測故障(減速點故障料車沒有按程序減速,為確保料車安全直接就會故障點停車,排除故障后從操作臺手動低速重車上行);
c、變料時備料程序執(zhí)行該車次的前一車料(變料后當料罐裝入車后即出現(xiàn)料滿信號,但是料車仍會繼續(xù)上行,然后在爐頂事故點停車,通過程序手動步進即可解決此問題)。
10、爐頂受料斗逐漸積料,原因分析及處理如下:
a、調整礦批或者焦批時沒有及時調整下密封閥開閥時間(延長上密封閥開閥時間);
b、入爐礦或者入爐焦炭粒度變大,下料時間變長(延長上密封閥開閥時間);
c、入爐料中夾雜有大塊毛鐵或其他雜物(手動控制上密封閥和擋料閥,等大塊物料下完后再手動關閉上密封閥和擋料閥,防止受料斗積料);
d、下密封閥或者均壓閥密封不嚴,料罐內有煤氣壓力(手動關閉下密封閥或者均壓閥。假如下密封閥硅膠墊破損可以組織休風更換,均壓閥關不嚴可以切斷該均壓閥的閘閥,暫停使用該均壓閥,休風時處理)。
11、氣密箱溫度高的原因分析及處理如下:
a、氮氣量過低(氮氣入口堵塞,氮氣流量不足),氮氣溫度高;
b、冷卻水壓力流量不夠;
c、爐頂溫度高;
d、氣密箱下層的隔熱涂層脫落;
處理方法:加大氮氣量,加大冷卻水流量進行冷卻,打水降溫。
12、爐頂各閥接近開關故障處理方法如下:
a、首先通知高爐工長及有關人員處理。
b、在處理故障時,聽從專人指揮。
c、在確保安全的情況下,可臨時聽專人指揮從PLC控制柜短接信號維持上料,待故障處理后恢復正常
13、如何杜絕錯料操作的發(fā)生
a、堅持較角、查料、對料、要誤差等制度,所要得料種和各種數據設定,設置做好確認。
b、裝布料時,對設備運行、程序進行情況進行全過程認真監(jiān)視,特別是對角度、圈數的嚴密監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
14、油缸不動作的故障判斷如下:
a、電磁閥不得電,不換向。
b、油缸活塞脫落。
c、機械卡阻,油路堵塞。
15、一均均壓出現(xiàn)故障處理方式如下:
a、 如一均在關的位置,一方面積極通知有關單位處理,另一方面用二均均壓放料。
b、一均在開的位置,一要盡快聯(lián)系人員處理,二要停止裝料,第三人為給出關的信號,將一均蝶閥手動關閉,恢復用二均均壓放料。
c、一均閥體出現(xiàn)故障,關閉77m蝶閥(一均管路)關閉一均眼鏡閥后,進行故障處理。
16、探尺埋尺因素大致如下:
a、浮尺工作時,爐內出現(xiàn)管道行程或崩料。
b、排風時,停尺不及時。
c、操作放料不提尺或操作失靈,中途斷電。
探尺發(fā)生故障后操作處理如下:
①、探尺發(fā)生卡尺情況時,先將故障尺打到手動位置,手動 提尺,然后再放。如果探尺不動,就將故障尺打停用,通知維修、值班室等待處理。故障尺未提到上部前,嚴禁向爐內布料,以防將探尺砣埋住。
②、探尺提到上部后站不住,數值來回跳動,這時找維修處理抱閘。
③、探尺發(fā)生上超故障,用鼠標直接故障清零,如果清不掉,可從PLC控制柜找到超上限故障清零點用銅線短接24V公共端,不懂設備原理的可找電工處理。
17、各種休風,送風氣體置換注意事項如下:
a、按程序操作,不得提前或推后及順序顛倒。
b、該開該關的各種閥門要到位,該檢測的部位必須進行氣體檢測。
18、料罐蓬料的處理如下:
a、將料罐所有閥關閉,打開一均、二均壓后,將料流閥打在開的位置上,來回活動下密封閥。
b、可采用短暫開啟均放,利用爐內壓力反吹,使料罐內爐料松動。
c、可與工長聯(lián)系,減壓切煤氣改常壓操作。
d、如以上三條不見效,待鐵后休風,打開排料斗人孔,人工捅料。
19、崗位人員對電機檢查的常用方法如下:
a、手摸:(用手背反向觸摸)機溫是否正常,靠背輪電機地腳螺栓是否松動;
b、眼看:電機滑環(huán)是否打火,電流是否正常,各部螺栓是否短缺;
c、耳聽:電機是否有雜音;
d、鼻聞:電機是否有異味;
20、崗位人員常用液壓油缸的檢查方法如下:
a、眼看:缸桿是否伸出帶油,前后腔靜密封是否漏油,缸桿、耳環(huán)接口是否脫扣或開焊,銷軸銷釘是否脫落。
b、耳聽:油缸動作時,如有空氣聲響,說明油缸內有空氣或油缸內泄。
21、氣密箱水冷設備故障分析及處理方法如下:
a、循環(huán)水量減少、氣密箱溫度升高,檢查管路設備有無外泄或堵塞現(xiàn)象,水泵工作是否正常,發(fā)現(xiàn)異常及時倒泵。
b、反清洗過濾器是否工作正常,兩個排污閥是否關到位,調控水量為正常值。
c、循環(huán)水溫差增大,水冷換熱器效果不好,清洗換熱器,更換循環(huán)水,降低進水溫度。
22、氣密箱停水處理方法如下:
a、氣密箱停水時,立即通知有關人員檢查處理。
b、Z大程度的增加通入氣密箱的N2量。
c、密切關注傳動氣密箱溫度,盡量控制較低的爐頂溫度。
d、氣密箱溫度達到700℃,不能超過半小時。
e、氣密箱高于900℃應停止溜槽工作,將溜槽置于垂直狀態(tài),同時盡快休風處理。
23、布料器U型水封的故障原因分析及處理如下:
a、排水不暢一是水中夾雜有氣泡,二是布料器水量消耗大(排除漏水的可能)。處理方法一是排空氣體,二是調節(jié)氮氣流量;
b、排水流量不穩(wěn)定:一般是進水流量不穩(wěn)定,采取措施控制流量,減少分支用水量;
C、氣體排出水封:遇到這種情況就是水封被擊穿,擊穿的原因很大程度上在于冷卻水加藥起泡,排除空氣重新建立水封。
重新建立水封方法如下:
1、打開沉淀箱下方閥門將水及氣體排空,操作時應注意安全,佩戴好空氣呼吸器;
2、關閉沉淀箱閥門、關閉右側閥門,打開補水箱,對U型水封進行補水,補水水位到布料器箱體,打開右側閥門,待水流從爐頂平臺回水口溢流出后,U型水封建立成功。
24、料罐自動均壓的原因分析及處理方法如下:
a、均壓閥內灰塵太多,均壓閥關閉不嚴或者均壓閥閥柄硬密封破損,計劃檢修時清理、檢查或更換均壓閥;
b、下密封閥硅膠圈老化、磨損嚴重,料罐自動均壓速度不快時,可以堅持到計劃檢修時更換硅膠圈。自動均壓速度較快時要及時安排高爐休風檢修,防止大量煤氣在受料斗下料時溢出爐外,導致爐頂大面積揚塵。
c、氮氣二次均壓控制閥故障,無法關到位,導致氮氣二次均壓管道一直處于均壓狀態(tài),手動關閉或是休風機會徹底更換。
說明:鑒于作者對各廠家爐頂設備及上料系統(tǒng)理解的限制,文中不免出現(xiàn)不盡如人意之處,還望各位領導、同仁海涵。
(來源:鋼鐵冶金)