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小軸承被中國(guó)人破解,讓核電站“巨無(wú)霸”超長(zhǎng)待機(jī),安全更經(jīng)濟(jì)
2018-05-16
小軸承也可解決大問(wèn)題。“軸承”是核主泵中關(guān)鍵部件,以往金屬軸承易磨損,更換檢修損失巨大。3年前,哈電集團(tuán)哈爾濱電氣動(dòng)力裝備有限公司瞄準(zhǔn)這個(gè)關(guān)鍵小部件,為華龍一號(hào)核主泵自主研發(fā)了一款超耐磨新型軸承,讓核電站“巨無(wú)霸”可以更安全更經(jīng)濟(jì)地超長(zhǎng)待機(jī)。5月10日,由哈電動(dòng)裝公司完全自主研制的“華龍一號(hào)核電機(jī)組反應(yīng)堆冷卻劑泵推力軸承”在哈爾濱通過(guò)評(píng)審。
本次評(píng)審由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織,由中國(guó)工程院院士于俊崇、蹇錫高等13位專家組成的專家組一致認(rèn)為:新型復(fù)合材料軸承優(yōu)于采用巴氏合金材料推力軸承,具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。據(jù)查新,目前國(guó)外同類廠家尚無(wú)攻克此類軸承易磨損難題,哈電超耐磨軸承在上處于領(lǐng)先地位。這一國(guó)產(chǎn)化核心技術(shù)為我國(guó)核電與高手同臺(tái)競(jìng)技增添了一件利器。
5月13日,在哈電動(dòng)裝公司,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、哈電動(dòng)裝公司副總設(shè)計(jì)師蔡龍指著他們新研制的新型耐磨軸承向科技日?qǐng)?bào)記者介紹,傳統(tǒng)核電軸承使用的是巴氏合金材料,在全廠斷電情況下,核電泵極易發(fā)生軸承瓦磨損,致使核電站停運(yùn)檢修頻繁,每次每套核電機(jī)組至少需要經(jīng)過(guò)停機(jī)—降溫—拆除—修復(fù)等檢修過(guò)程,將產(chǎn)生上億元經(jīng)濟(jì)損失,影響核電運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益。
為提高核電站在各種突發(fā)工作狀況下安全、穩(wěn)定運(yùn)行能力,哈電動(dòng)裝核主泵研發(fā)團(tuán)隊(duì)未雨綢繆,于2016年立項(xiàng)研發(fā)新型推力軸承。歷經(jīng)三年,哈電動(dòng)裝為華龍一號(hào)研發(fā)出一種新型超耐磨推力軸承。軸承瓦采用具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型碳纖維增強(qiáng)的PPESK復(fù)合材料,具有良好耐磨性,可實(shí)現(xiàn)核主泵在規(guī)定運(yùn)行周期內(nèi)即使遇到全廠斷電情況下軸承無(wú)損傷。
新型推力軸承歷經(jīng)各種考驗(yàn),先后經(jīng)過(guò)了華龍一號(hào)核主泵375小時(shí)全流量運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)和53次啟停(其中無(wú)頂油停機(jī)2次)考核;經(jīng)歷了2184小時(shí)高溫浸油試驗(yàn);同時(shí),采用相同材料及工藝制造的推力軸承在軸承試驗(yàn)臺(tái)架上完成了2012小時(shí)高載荷運(yùn)轉(zhuǎn)和206次無(wú)頂油啟停試驗(yàn),各項(xiàng)性能指標(biāo)均滿足三代核電技術(shù)要求。